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    案例頻道

    基于S7-1200PLC的機(jī)器人自動上下料控制系統(tǒng)的設(shè)計
    • 企業(yè):     領(lǐng)域:機(jī)器人    
    • 點擊數(shù):4508     發(fā)布時間:2022-09-23 00:46:56
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    本文以ABB工業(yè)機(jī)器人為研究對象,以西門子S71200系列PLC為控制核心,分析了工業(yè)機(jī)器人上下料系統(tǒng)的組成和工藝流程,并對緩存平臺的結(jié)構(gòu)、抓手結(jié)構(gòu)組成和視覺系統(tǒng)的組成進(jìn)行介紹,給出了硬件網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。通過觸摸屏顯示系統(tǒng)的運行狀態(tài)和故障的詳細(xì)信息。青啤工廠運行效果顯示,本控制系統(tǒng)操作簡便,運行穩(wěn)定,大大提高了生產(chǎn)效率,具有很好的推廣價值。

    ★青島星華智能裝備有限公司謝國強(qiáng),駱廣兵,王永濤

    關(guān)鍵詞:工業(yè)機(jī)器人;PLC;上下料系統(tǒng);自動控制

    1 引言

    當(dāng)前我國啤酒包裝技術(shù)大多采用德國的罐裝生產(chǎn)線,但是一些輔助包裝生產(chǎn)水平還比較低,有關(guān)官方研究顯示啤酒包裝仍依靠人工放取物料的方式進(jìn)行上下料操作。操作人員需要站在包裝線前面,要長時間放取物料,進(jìn)行單一重復(fù)的動作,工作環(huán)境惡劣,噪聲較大,工人勞動強(qiáng)度大、易疲勞,導(dǎo)致生產(chǎn)率較低,且產(chǎn)品不合格率高,造成經(jīng)濟(jì)損失[1]。而且據(jù)相關(guān)報告顯示,由此引發(fā)的工傷事故及加工廢品給生產(chǎn)工廠造成了較大的損失。隨著技術(shù)的進(jìn)步科技的發(fā)展,工廠急需一種智能化水平好、加工精度高、工作效率高的自動化設(shè)備來替代人工上下料操作。而基于PLC控制的機(jī)器人上下料系統(tǒng)不僅能按照生產(chǎn)工藝的要求對紙箱進(jìn)行拆剁、剪繩、放料,完成上下料操作,而且能對加工對象的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和記錄,此外還為青啤工廠降低了勞動強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效[2]

    2 系統(tǒng)組成

    2.1 工藝流程

    本文設(shè)計的控制系統(tǒng)生產(chǎn)線有拆垛機(jī)器人、上料機(jī)器人、對中移載機(jī)構(gòu)、氣動機(jī)構(gòu)和視覺系統(tǒng)。拆垛機(jī)器人是由一個六軸關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、一個3D視覺相機(jī)和一個抓箱抓手組成。上料機(jī)器人是由一個六軸關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、一個3D視覺相機(jī)、一個剪繩抓手和一個抓箱抓手組成。

    2.2 系統(tǒng)組成

    (1)拆垛機(jī)器人

    拆垛機(jī)器人由型號IRB6700-150/3.20的ABB六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、1個3D視覺相機(jī)和1個非標(biāo)抓手組成。ABB工業(yè)機(jī)器人是一款高效率、多功能工業(yè)機(jī)器人,有本體、驅(qū)動機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)和示教器4個基本部分。非標(biāo)抓手是采用非標(biāo)夾具設(shè)計機(jī)器人抓手。如圖1所示。抓手由真空吸盤、抱夾機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)、鋁合金框架主體等組成。抓手先用吸盤吸住紙箱,上升到一定高度,再用抱夾機(jī)構(gòu)抱住紙箱,防止在移動過程中紙箱偏斜。

    image.png 

    (2)上料機(jī)器人

    上料機(jī)器人由型號為IRB4600-60/2.05的ABB六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人、1個3D視覺相機(jī)、1個剪繩抓手和1個抓箱抓手組成。ABB工業(yè)機(jī)器人是一款高效率、多功能工業(yè)機(jī)器人,有本體、驅(qū)動機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)和示教器4個基本部分。非標(biāo)抓手是采用非標(biāo)夾具設(shè)計機(jī)器人抓手。剪繩抓手由氣缸、夾繩機(jī)構(gòu)、伺服電機(jī)、剪刀等組成。抓手是先用相機(jī)定位,由伺服電機(jī)調(diào)整兩個剪刀位置,然后下壓并吹氣,夾子夾繩,上提夾子,剪刀動作將繩子剪斷,機(jī)器人用抓手把繩子放到廢物箱。抓箱抓手有兩組上下平板抱夾和兩個氣缸,等剪繩抓手剪完繩后,切換抓箱抓手,由抱夾夾子,然后送至克朗斯線體。

    (3)對中移載機(jī)構(gòu)

    對中移載機(jī)構(gòu)由護(hù)板、支架、可調(diào)杯腳、左右定位氣缸、前定位氣缸、頂升氣缸和移載氣缸等組成。本系統(tǒng)有2個位置,待機(jī)位用于放置拆垛機(jī)器人抓取的紙箱,對中定位后移到抓取位,上料機(jī)器人剪繩后,把紙箱放置于相應(yīng)的克朗斯線體上。

    (4)氣動機(jī)構(gòu)

    氣動機(jī)構(gòu)由調(diào)壓過濾器、氣源電子壓力顯示器、儲氣穩(wěn)壓罐、單向閥、電磁換向閥、噴嘴、氣缸等組成。主氣源通過連接管分為三條氣路,第一條用于對中移載機(jī)構(gòu),為定位氣缸和頂升氣缸提供動力。第二條用于拆垛機(jī)器人夾具,用來吸紙箱,抱夾氣缸用來抱住紙箱,防止移動過程中,紙箱滑動。第三條用于上料機(jī)器人夾具,主要完成抓手的動作,用于剪繩、抱夾。此外還用于吹氣吹動繩。總之,用于氣缸動作來完成工藝所需[4]

    (5)視覺系統(tǒng)

    視覺系統(tǒng)采用梅卡曼德3D相機(jī)。視覺系統(tǒng)分拆垛視覺和剪繩視覺;拆垛工位有兩個垛位,由機(jī)器人進(jìn)行拆垛,每個垛位每層有4摞紙箱,3D視覺先到達(dá)垛位最高拍照位置,識別紙箱高度,并將高度發(fā)送給機(jī)器人,機(jī)器人根據(jù)紙箱高度值,調(diào)整相機(jī)到距離紙箱垛1600mm位置處拍照。3D視覺識別紙箱上扎帶數(shù)量(正常捆綁扎帶2根,若檢測出1根扎帶給出報警,人工干預(yù)拿走紙箱),拍照定位紙箱位置和方向,視覺給出抓取點,機(jī)器人每次抓取帶有扎帶的一摞紙殼放置到定位剪斷臺上。當(dāng)層紙箱抓取完成,通過機(jī)器視覺判斷是否有大紙殼隔板,若有隔板,給出隔板位置。機(jī)器人先把隔板取走。剪繩工位由視覺檢測判斷剪斷臺上的紙箱折疊是否正確,檢測扎帶位置是否在指定的范圍區(qū)間(若在范圍區(qū)間,給出抓取點和繩子到抓取點距離;若不在范圍區(qū)間,則報警),機(jī)器人去剪斷扎繩并抽走,通過機(jī)器視覺拍照進(jìn)行復(fù)檢,如果紙箱上沒有扎帶,機(jī)器人將剪斷后的紙殼放置到流水線上,若兩次復(fù)檢后還有扎帶,視覺給出報警。

    3 控制系統(tǒng)實現(xiàn)

    本控制系統(tǒng)上位機(jī)為觸摸屏,下位機(jī)控制為PLC,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為工業(yè)機(jī)器人和對中移載機(jī)構(gòu)。觸摸屏是人機(jī)交互界面,用于手動操作,修改一些參數(shù),方便操作設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備的運行狀態(tài),還可以記錄班次的產(chǎn)量和人員工作效率,也可以提供設(shè)備運行時故障發(fā)生記錄,便于查找故障解決問題,保障設(shè)備安全穩(wěn)定運行[3]。PLC是設(shè)備的控制核心,是設(shè)備的大腦,通過輸入輸出信號經(jīng)數(shù)字運算和邏輯控制用于控制電機(jī)、氣缸和機(jī)器人等執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運行[4]

    3.1 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

    (1)PLC的選型

    主控PLC選用西門子CPU1214C,2個16點輸入模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,2個輸入輸出模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,1個DP模塊6GK7243-5DX30-0XE0,1個DP/DPCOUPLER模塊6ES7158-0AD01-0XA0,1個模擬量輸入模塊選用6ES7231-4HD32-0XB0。本控制系統(tǒng)PLC主要用于控制夾具和對中移載機(jī)構(gòu),并和AGV、機(jī)器人進(jìn)行邏輯信號交互。

    (2)檢測元件的選型

    用于檢測克朗斯線體上紙箱的距離,選用德國SICK的激光測距傳感器,型號為DT35-B15251;用于料臺檢測的鏡反射光電,選用德國SICK的型號為GL6-P1211,漫反射光電采用SICK的GLB6-P1441S46,接近開關(guān)選用SICK的型號為IME12-08NPSZC0S。氣缸上的磁性開關(guān)選用亞德客的型號為CMSG-020,用于檢測反饋氣缸動作的完成情況。

    (3)執(zhí)行元件的選型

    用于控制氣缸動作和吹掃的電磁閥,均采用亞德客公司生產(chǎn)的五口三位電磁閥型號為4V230C06B,三口兩位電磁閥型號為3V21008NCB,抓手伺服電機(jī)為西門子的訂貨號為1FL60342AF211MA1,驅(qū)動器為西門子訂貨號6SL32105FB104UF1。

    (4)其他元件的選型

    工業(yè)交換機(jī)采用天津吉諾的型號為GIE3008-8T,安全繼電器采用OMRON的型號為G7SA-5A1B,隔離變壓器采用正泰的型號為JBK5-1600VA輸入AC380,雙輸出AC220V1500VA和AC240V100VA。開關(guān)電源采用施耐德的型號為ABL2REM24100H。安全門開關(guān)選用OMRON的型號為D4NS-1CF。

    3.2  I/O變量定義

    本控制系統(tǒng)有開關(guān)量50個輸入點,29個輸出點。模擬量輸入有3個激光測距的輸入點[5]。由于輸入輸出點比較多,如表2所示,只顯示部分點位。

    表2 主控PLC輸入輸出點

    image.png 

    3.3 硬件網(wǎng)絡(luò)組成

    觸摸屏人機(jī)界面HMI和主控PLC之間現(xiàn)場總線PROFINET通訊,主控PLC和拆垛機(jī)器人、上料機(jī)器人之間是PROFINET通訊,主控PLC和伺服1、伺服2驅(qū)動之間用PROFIBUD-DP通訊。ABB拆垛機(jī)器人和MECH-MIND3D相機(jī)之間用以太網(wǎng)TCP/IP通訊,ABB上料機(jī)器人和MECH-MIND3D相機(jī)之間用以太網(wǎng)

    CP/IP通訊[6]。如圖2所示。

    image.png 

    圖2 硬件網(wǎng)絡(luò)圖

    4 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

    4.1 功能設(shè)計

    本文的控制系統(tǒng)可分為主控PLC控制程序、觸摸屏程序、拆垛機(jī)器人程序和上料機(jī)器人程序。主控PLC程序可分為報警信息程序、對中平臺控制、機(jī)器人間信息交互、模擬量處理、伺服控制程序、與AGV交互程序、與線體交互程序等[7]。觸摸屏畫面有主控畫面、伺服參數(shù)畫面、信號監(jiān)控畫面、報警畫面和機(jī)器人交互畫面等。機(jī)器人程序可分為初始化程序、主程序、抓手程序、SOCKET程序、DATA數(shù)據(jù)程序等[8]

    4.2 工藝自動化流程

    圖3為拆垛機(jī)器人程序流程,機(jī)器人開始運行后,需人工選擇拆垛垛位,1號門對應(yīng)1號垛位,2號門對應(yīng)2號垛位,當(dāng)人工選擇完畢后,機(jī)器人需進(jìn)行人工二次確認(rèn),確認(rèn)無誤后,機(jī)器人需要人工判斷夾具上是否有料,如果有料,請人工取走,沒料,則機(jī)器人將進(jìn)行初始化,并回原點。初始化結(jié)束后,機(jī)器人進(jìn)行拆垛放料循環(huán),在初始拍照點獲取機(jī)器人與垛位最上層紙箱距離,機(jī)器人運行至相機(jī)距離紙箱1.7米左右的高度后進(jìn)行二次拍照。二次拍照是為了獲取抓取位置點,機(jī)器人根據(jù)收到的狀態(tài)碼判斷當(dāng)前狀態(tài)是否符合抓取要求。

    image.png 

    圖3 拆垛機(jī)器人程序流程圖

    狀態(tài)碼:

    0——機(jī)器人抓取紙箱;

    2——相機(jī)錯誤,需人工干預(yù);

    3——相機(jī)識別出最上層是隔板,機(jī)器人將抓取隔板;

    4——機(jī)器人換垛;

    5——相機(jī)識別到有扎帶異常的情況,存在沒有扎帶,或者單根扎帶。

    機(jī)器人抓取完整垛料以后,根據(jù)相機(jī)反饋狀態(tài)碼4進(jìn)行換垛,并呼叫AGV取走空托盤,補(bǔ)上新料,完成循環(huán)。

    圖4為上料機(jī)器人程序流程,機(jī)器人開始接收上位機(jī)發(fā)來的物料類型,然后將物料類型發(fā)給相機(jī),相機(jī)拍照獲取扎帶位置,視覺系統(tǒng)判斷扎帶是否正常,不正常則報警由人工處理;正常就讓機(jī)器人抓手開始剪繩,剪完繩后抓手把繩子扔進(jìn)廢料箱,然后視覺系統(tǒng)再拍照判斷是否剪繩成功,不成功就報警由人工處理,成功則抓取物料放到克朗斯線體上,然后回到原位。

    image.png 

    圖4 上料機(jī)器人程序流程圖

    5 結(jié)束語

    該控制系統(tǒng)采用ABB的6軸工業(yè)關(guān)節(jié)機(jī)器人模仿人的手臂,按照設(shè)定的工藝路徑等參數(shù)進(jìn)行物料的識別、抓取及搬運等動作,是目前工業(yè)自動化生產(chǎn)中常用的設(shè)備之一。本系統(tǒng)研究的工業(yè)機(jī)器人自動上下料控制系統(tǒng)是應(yīng)用在啤酒罐裝包裝生產(chǎn)線中,通過PLC來控制工業(yè)機(jī)器人的動作,實現(xiàn)兩臺機(jī)器人協(xié)作的自動上下料作業(yè)流程,由于此項操作重復(fù)性強(qiáng)并且工作強(qiáng)度高,而且手工操作已經(jīng)不能滿足大批量生產(chǎn)的實際需求,而工業(yè)機(jī)器人可以快速準(zhǔn)確地高精度重復(fù)定位,工作時間長,環(huán)境適應(yīng)性好,可以極大地提高生產(chǎn)效率。可見,工業(yè)機(jī)器人可以用高精度智能化的操作代替人力,所以對工業(yè)機(jī)器人的柔性控制系統(tǒng)進(jìn)行研究,并將其應(yīng)用到工廠實際生產(chǎn)中很有必要[9]

    基于PLC的工業(yè)機(jī)器人自動上下料生產(chǎn)線已經(jīng)在生產(chǎn)車間安裝完成并正常運行半年。這套控制系統(tǒng)的生產(chǎn)線安全平穩(wěn)運行,具有高度的自動化水平,可以大大減輕勞動強(qiáng)度,提高加工效率。

    作者簡介:

    謝國強(qiáng) (1979-),男,山東青島人,工程師,碩士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為上輔機(jī)、小料稱量、雙復(fù)合等橡膠設(shè)備,線體、堆垛機(jī)、RGV等物流設(shè)備,自動包裝設(shè)備。

    駱廣兵 (1987-),男,山東濟(jì)寧人,工程師,學(xué)士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為智能物流倉儲類裝備、機(jī)器人系統(tǒng)集成等。

    王永濤 (1979-),男,山東青島人,工程師,學(xué)士,現(xiàn)就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為機(jī)器人、龍門桁架、AGV等。

    參考文獻(xiàn):

    [1]肖艷軍,李磊,周婧.基于PLC的自動續(xù)料機(jī)械手[J].機(jī)械設(shè)計與制造,2011,(2):152-154.

    [2]張業(yè)鵬,張明.基于PLC與工業(yè)機(jī)器人的全自動化碼垛系統(tǒng)設(shè)計[J].制造業(yè)自動化,2015,(22):108-110.

    [3]周琳.基于現(xiàn)場總線的機(jī)器人自動沖壓線系統(tǒng)設(shè)計[D].上海:東華大學(xué),2017.

    [4]劉歷,杜勇.基于PLC的上下料機(jī)械手設(shè)計探析[J].工業(yè)設(shè)計,2017,(4):154-156.

    [5]張琛,倪受東,張靜.工業(yè)機(jī)器人自動上下料控制系統(tǒng)的設(shè)計[J].機(jī)械制造,2018,(56):5-7.

    [6]李祥陽,陳萬強(qiáng),米國際.檢測機(jī)械手控制系統(tǒng)的設(shè)計研究[J].機(jī)械制造,2017,55(9):31-33,37.

    [7]吳麗.電氣控制與PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京兵工業(yè)出版社,2001:10-15.

    [8]劉正迎.四自由度直角坐標(biāo)碼垛機(jī)器人控制系統(tǒng)研究[D].深圳:深圳大學(xué),2017.

    [9]吳焱明,葉云龍,年夫來,朱家誠.咬口機(jī)自動上下料控制系統(tǒng)設(shè)計[J].機(jī)械工程與自動化,2014,182(2):153-154.

    摘自《自動化博覽》2022年7月刊

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