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    案例頻道

    PLC在轉(zhuǎn)爐汽化自動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):冶金    
    • 點(diǎn)擊數(shù):2450     發(fā)布時(shí)間:2003-11-27 16:59:00
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    周化兵

    1  前言
    為了貫徹產(chǎn)業(yè)政策,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低成本和防止環(huán)境污染,馬鋼公司決定將第一煉鋼廠的平爐―模鑄―初軋開坯生產(chǎn)工藝改造成轉(zhuǎn)爐―連鑄工藝。最終形成鐵水預(yù)處理―復(fù)吹轉(zhuǎn)爐―爐外精煉―連鑄―連軋的短流程先進(jìn)生產(chǎn)工藝路線。
    馬鋼第一煉鋼廠設(shè)計(jì)建設(shè)兩座95噸頂?shù)讖?fù)合吹氧氣轉(zhuǎn)爐以及與之配套的主、副原料系統(tǒng),爐外精煉;汽化冷卻,煤氣凈化回收、二次除塵,連鑄和能源公輔設(shè)施等系統(tǒng)。其中汽化冷卻系統(tǒng)與轉(zhuǎn)爐煉鋼密不可分,降低成本和實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼主要取決于該系統(tǒng)。該系統(tǒng)要求自動(dòng)化程度高,涉及到大量的切斷閥、泵組等按照一定的程序時(shí)間和邏輯關(guān)系的定時(shí)開、停操作,以及根據(jù)工藝要求對(duì)溫度、壓力、流量、液位的閉環(huán)控制。根據(jù)上述控制任務(wù)和特點(diǎn),該廠采用了美國(guó)通用公司的GE FANUC 90-30PLC保證工藝設(shè)備長(zhǎng)期安全、可靠的運(yùn)行。PLC及其網(wǎng)絡(luò)以接口簡(jiǎn)單、組態(tài)方便、編程容易、實(shí)時(shí)性強(qiáng)而廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。下面詳細(xì)介紹PLC系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)和程序設(shè)計(jì)。
    2  控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    2.1  系統(tǒng)構(gòu)成
    汽化冷卻系統(tǒng)的控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。整個(gè)控制系統(tǒng)由操作員站、90-30PLC、遠(yuǎn)程I/O模塊及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備組成。操作員站采用PⅢ系列工控機(jī),內(nèi)存128M、100M以太網(wǎng)卡、21寸PHILIPS純平彩色顯示器。操作系統(tǒng)為中文WINDOWS NT4.0。PLC系統(tǒng)由電源模塊、CPU模塊(集成100M以太網(wǎng)接口)、Genis網(wǎng)卡以及各種專用的I/O模塊組成。
     

    圖1  硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

    在這個(gè)控制系統(tǒng)中有兩種網(wǎng)絡(luò):GE工業(yè)以太網(wǎng)和Genius網(wǎng),GE工業(yè)以太網(wǎng)用于操作員站與PLC的通訊,該網(wǎng)絡(luò)支持標(biāo)準(zhǔn)的TCP/IP協(xié)議,傳輸速率為10Mbps,硬件通用性好。Genius網(wǎng)是GE公司開發(fā)的現(xiàn)場(chǎng)總線型網(wǎng)絡(luò),PLC則采用現(xiàn)場(chǎng)分布式I/O,即Genius Field Control現(xiàn)場(chǎng)I/O。Genius網(wǎng)是GE FANUC最具特色的PLC網(wǎng)絡(luò)通訊方式,傳輸速率為153.6Kbps,每個(gè)網(wǎng)可最多掛31個(gè)遠(yuǎn)程站,配置靈活、功能強(qiáng)大,在現(xiàn)場(chǎng)操作室設(shè)置遠(yuǎn)程站,可節(jié)約大量的信號(hào)和控制電纜,不僅簡(jiǎn)化了外部管線,節(jié)省投資,也進(jìn)一步提高了系統(tǒng)的可靠性,滿足煉鋼現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)采集。
    2.2  系統(tǒng)軟件
    PLC的編程軟件是VersaProV11軟件包,具有強(qiáng)大的編程和組態(tài)功能,操作畫面友好、直觀并提供了豐富的在線幫助。
    上位機(jī)監(jiān)控軟件選用了GE FANUC公司的Cimplicity4.0監(jiān)控軟件包,用戶可以利用它提供的各種功能在操作員站上對(duì)汽化整個(gè)生產(chǎn)過程的運(yùn)行參數(shù)和設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行集中監(jiān)控。
    3  控制系統(tǒng)的功能及編程實(shí)現(xiàn)
    3.1  控制模式
    對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的控制模式包括以下三種方式:
    ①  就地手動(dòng)操作方式 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)旁操作箱的選擇開關(guān)切換到“機(jī)旁”方式。單體設(shè)備由機(jī)旁操作箱的按鈕直接控制開、關(guān),但命令和設(shè)備的狀態(tài)都進(jìn)入PLC中。
    ②  PLC遠(yuǎn)程手動(dòng)操作 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)旁操作箱的選擇開關(guān)切換到“自動(dòng)”方式。操作人員用操作員站的鼠標(biāo)及鍵盤直接操作設(shè)備的啟、停。這種操作方式使操作人員不用到現(xiàn)場(chǎng)就可控制設(shè)備,是就地控制按鈕的延伸,一般只用于調(diào)試,維修及緊急備用。
    ③  自動(dòng)操作方式 對(duì)汽化冷卻系統(tǒng)的泵組,各種調(diào)節(jié)閥、切斷閥動(dòng)作的控制,都由PLC按照預(yù)先編制的程序自動(dòng)進(jìn)行,不需要操作人員的干預(yù)。該種操作方式克服了各種人為因素的干擾,準(zhǔn)確可靠,同時(shí)降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
    3.2  編程實(shí)現(xiàn)
    汽化冷卻系統(tǒng)既包括泵組等電氣設(shè)備的MCC柜控制,又包括大量的模擬量的常規(guī)儀表控制系統(tǒng)。現(xiàn)代編程技術(shù)要求模塊化,汽化冷卻系統(tǒng)的控制程序如圖2所示。下面對(duì)各種模塊功能作一簡(jiǎn)要說明:
     

    圖2  汽化冷卻系統(tǒng)控制程序框圖

    ①  初始化模塊 PLC的所有寄存器清零,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備預(yù)設(shè)的操作方式。
    ②  接收連鎖數(shù)據(jù)的通訊模塊 汽化冷卻系統(tǒng)作為轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng),接收煉鋼P(yáng)LC發(fā)送的允許啟動(dòng)和緊急停止的連鎖信號(hào)。
    ③  模擬量數(shù)據(jù)的處理模塊 對(duì)所檢測(cè)到的溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)進(jìn)行工程轉(zhuǎn)換,并用上位機(jī)顯示。上下限報(bào)警處理。
    ④  儀控系統(tǒng)連鎖處理模塊 對(duì)系統(tǒng)各主體設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視,根據(jù)檢測(cè)的數(shù)據(jù)加以處理,保障設(shè)備的安全性。
    ⑤  儀控系統(tǒng)自動(dòng)控制模塊 處理PID控制回路的手/自動(dòng)無(wú)擾切換,PID控制參數(shù)的整定。汽化冷卻系統(tǒng)的控制回路包括單回路、串級(jí)、汽包水位三沖量。
    ⑥  設(shè)備狀態(tài)的處理模塊 檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備狀態(tài),判斷設(shè)備是否在故障狀態(tài),用作報(bào)警。
    ⑦  電氣設(shè)備邏輯處理模塊 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的狀態(tài),進(jìn)行設(shè)備間的邏輯關(guān)系處理。
    ⑧  電氣設(shè)備驅(qū)動(dòng)模塊 根據(jù)電氣設(shè)備邏輯處理模塊的結(jié)果,控制MCC柜的動(dòng)作。驅(qū)動(dòng)電氣設(shè)備。
    ⑨  發(fā)送的連鎖數(shù)據(jù)處理模塊 發(fā)送汽化冷卻系統(tǒng)到煉鋼P(yáng)LC的允許吹氧和緊急停止的連鎖信號(hào)。
    3.3  操作監(jiān)視
    操作員站采用GE公司Cimplicity 4.0工業(yè)控制軟件編制人機(jī)界面。該操作站主要功能有:
    ①  提供工藝過程參數(shù)流程圖,模擬量顯示值,設(shè)備操作子畫面,用醒目顏色表示的設(shè)備狀態(tài) 據(jù)此操作人員對(duì)整個(gè)工藝和設(shè)備有一個(gè)詳細(xì)和形象的了解,并可通過鼠標(biāo)及鍵盤直接操作現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備。
    ②  系統(tǒng)報(bào)警信號(hào)登錄 登錄數(shù)據(jù)可供工藝人員及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員參考,以及分析設(shè)備的運(yùn)行情況,進(jìn)一步改進(jìn)控制方案,提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。以顏色閃爍等形式提醒操作人員,保證生產(chǎn)安全,同時(shí)給出可能的故障原因及解決方法。
    ③  實(shí)時(shí)趨勢(shì)及歷史趨勢(shì) 對(duì)主要的過程參數(shù)編制實(shí)時(shí)趨勢(shì)和歷史趨勢(shì),存儲(chǔ)為表格形式,便于對(duì)故障進(jìn)行分析和優(yōu)化工藝參數(shù)的設(shè)定計(jì)算。
    ④  開機(jī)直接進(jìn)入監(jiān)控主畫面和退出監(jiān)控系統(tǒng)的口令保護(hù) 避免無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)出監(jiān)控畫面。
    ⑤  中央控制室三臺(tái)操作站完全冗余 部分操作員站在死機(jī)等緊急情況下可以互為備用操作。
    4  結(jié)語(yǔ)
    汽化冷卻控制系統(tǒng)包括各種水泵的MCC控制系統(tǒng)、儀控單回路控制系統(tǒng)、串級(jí)控制系統(tǒng)、汽包的三沖量控制系統(tǒng)。控制對(duì)象多,處理數(shù)據(jù)量大,設(shè)備安全要求高。該套PLC控制系統(tǒng)自2001年投入運(yùn)行以來,充分體現(xiàn)了PLC集順序控制和過程控制于一體的特點(diǎn),使用方便、靈活、組網(wǎng)簡(jiǎn)單、可靠性高。在實(shí)時(shí)性、精確性和可靠性方面,系統(tǒng)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。現(xiàn)轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量已達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力7.5萬(wàn)噸/月。據(jù)有關(guān)資料顯示,轉(zhuǎn)爐煉鋼成本比平爐煉鋼成本每噸降低367.37元,年節(jié)約成本3.30633億元,因此,本套系統(tǒng)的使用對(duì)馬鋼降低煉鋼成本、提高整體經(jīng)濟(jì)效益起到了舉足輕重的作用。

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