李蘭友(1956-)
男,河北保定人,現(xiàn)任保定新市區(qū)文教局教研室副主任,主要從事于工業(yè)電腦在造紙行業(yè)的應(yīng)用。
摘要:使用變頻器和可編程控制器,改造鍋爐電路可以達(dá)到安全、環(huán)保、節(jié)能的目的。
關(guān)鍵詞:鍋爐;電路;變頻器;可編程控制器;安全 ;環(huán)保;節(jié)能
Abstract: By making use of the frequency controller and programmable controllers, we want to reform the boiler electric circuit so as to achieve the safety, environmental protection, and energy-saving.
Key words: Boiler ;Electric circuit;Change the frequency machine;Programmable controller;Safety;Environmental protection;Energy-saving
1 工業(yè)鍋爐使用狀況
目前,一般中小型企業(yè)所使用的2-10噸供熱鍋爐,主要采用產(chǎn)生飽和蒸汽的鍋爐。引風(fēng)、鼓風(fēng),爐排、加水電機(jī)是采用傳統(tǒng)的直接或降壓啟動(dòng)方式,工頻運(yùn)行。鍋爐的輸出汽壓靠司爐工觀察汽壓表進(jìn)行操作。
根據(jù)筆者對保定市區(qū)和滿城、清苑等中小型造紙廠的調(diào)查,鍋爐使用情況如下:
首先,用40-50分鐘時(shí)間,將鍋爐輸出汽壓燒到0.80-1.0MP 然后停燒。用汽設(shè)備則利用節(jié)汽閥將鍋爐輸出汽壓降到0.3-0.5MP使用,這段時(shí)間大概20-50分鐘。待鍋爐輸出汽壓降到0.5-0.6MP左右時(shí),再一次將鍋爐輸出汽壓燒到0.80-1.0MP,周而復(fù)始。鍋爐負(fù)荷率在50-66%之間。
據(jù)有關(guān)資料介紹,我國供熱鍋爐負(fù)荷率:上海市不到70%,遼寧省50%,可見我國供熱鍋爐負(fù)荷率一般都不高。普遍存在“大馬拉小車”現(xiàn)象。
由于鍋爐輸出汽壓波動(dòng)范圍大(0.5-1.0MP)一般情況下,采用鍋爐輸出高汽壓,實(shí)際使用低汽壓的狀況(即所謂的“高燒,低用”)。
1.1 鍋爐的這種使用狀況有以下弊病
(1)浪費(fèi)大 ,污染大
大家知道飽和蒸汽的溫度和壓力有關(guān),壓力越大蒸汽溫度就越高。而熱量的散失與溫度也有關(guān),溫度越高熱量散失越快。不必要的提高鍋爐輸出壓力,也就提高了汽包、傳輸管道中飽和蒸汽的溫度,加快了散熱速度,造成了不必要的熱量損失。
用節(jié)汽閥將鍋爐的高汽壓減壓提供給用汽設(shè)備,這無疑增加了壓損。由高壓蒸汽向低壓蒸汽的變化過程中有很大一部分熱量散失,用汽設(shè)備實(shí)際是利用鍋爐輸出的背壓在做有用功。
鍋爐提供的是高汽壓,工藝過程需要的是低汽壓(如汽缸一般在0.3MP左右),因而工藝過程不可能得到更多的熱量。也就是說設(shè)備需要0.3MP的壓力,最節(jié)能的鍋爐輸出壓力也應(yīng)該是0.3MP,(考慮管道壓力損失可適當(dāng)提高一些)這才符合用能的最佳推動(dòng)力的基本原則。
盡管現(xiàn)代鍋爐設(shè)計(jì)的較為合理,但是其加熱煙道不可能太長,鼓、引風(fēng)機(jī)在工頻下高速運(yùn)行,燃煤產(chǎn)生的高溫?zé)煔庠阱仩t中停留時(shí)間較短,不能與鍋爐中的工質(zhì)進(jìn)行較充分的熱交換,就被排出,散失了較多熱能。同時(shí)排氣溫度高,對環(huán)境造成較重污染。
(2)安全隱患大
設(shè)備使用的汽壓,由于是用節(jié)汽閥獲得,在較低的鍋爐輸出壓力時(shí)必將開大節(jié)汽閥門,以獲得合適的壓力,如果在鍋爐輸出壓力升高后,不及時(shí)減小節(jié)汽閥開度,必將導(dǎo)致用汽設(shè)備承受較高的壓力,造成安全事故。出現(xiàn)這種情況,往往發(fā)生在工人疲勞,精力不集中時(shí)。周期性的調(diào)節(jié)節(jié)氣閥,需要安排看汽工,有人力浪費(fèi)現(xiàn)象。
傳輸管道承受較高的壓力對生產(chǎn)安全也極為不利。
較高的汽壓傳輸,對管道耐壓要求也高,必將增加投入成本。
由于存在以上大家認(rèn)識(shí)到的弊病,所以有必要對其進(jìn)行改造。
2 改造方案
2.1 主要思路
在穩(wěn)定鍋爐輸出汽壓的基礎(chǔ)上,降低輸出汽壓,達(dá)到節(jié)能、高效的目的。
(1)對傳統(tǒng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行改造
傳統(tǒng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式,具有投資小,維修費(fèi)用低的優(yōu)勢,而被大量使用。但存在啟動(dòng)電流大,對電力變壓器容量要求大;對機(jī)械設(shè)備沖擊力大等不利因素。特別是存在只能高速運(yùn)行的缺陷,因而限制了應(yīng)用范圍。
采用變頻器驅(qū)動(dòng)方式,則克服了傳統(tǒng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式存在的問題。它有較小的啟動(dòng)電流,調(diào)速方便,同時(shí)具有節(jié)電的功能。
隨著變頻器價(jià)格的逐漸降低,在大量的自動(dòng)化設(shè)備中新興的變頻器驅(qū)動(dòng)方式逐步取代傳統(tǒng)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式已是大勢所趨。
(2)對氣壓控制方式進(jìn)行改造
目前鍋爐輸出汽壓是采用人工控制方式。由于司爐工的工作經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平不同,工作責(zé)任心不一樣,因而造成供汽質(zhì)量的差異。
采用工業(yè)電腦(PLC)和壓力傳感器,實(shí)時(shí)對汽壓進(jìn)行監(jiān)視,并通過變頻器對引、鼓風(fēng)爐排電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,可以將鍋爐輸出汽壓控制在給定汽壓的正負(fù)0.01MP范圍內(nèi)。同時(shí)將原來的鍋爐輸出汽壓0.8-1.0MP降到0.5-0.6MP以下。(根據(jù)需要設(shè)定)采用這種控制方式其壓力平穩(wěn)。供汽效果將比經(jīng)驗(yàn)豐富,技術(shù)較高,責(zé)任心強(qiáng),精力集中的司爐工操作的效果還要好。
圖1 原來示意圖
3 主要效果:節(jié)能、環(huán)保、安全
(1)由于采用恒壓、低壓供氣后,供汽壓力降低,可以大幅度降低供汽管道溫度,熱量損失減小。同時(shí),爐膛內(nèi)溫度也有所降低,鍋爐本身熱量散失也有所減少。
(2)由于采用恒壓,低壓供氣,且連續(xù)運(yùn)行,大部分時(shí)間引,鼓風(fēng)機(jī)處于低速運(yùn)行狀態(tài),因而使得高溫?zé)煔庠阱仩t中停留時(shí)間較長,高溫?zé)煔饪梢院凸べ|(zhì)進(jìn)行較為充分的熱交換,獲得了較高的鍋爐熱效率。爐排速度可以和引,鼓風(fēng)機(jī)同步調(diào)節(jié),做到煤的充分燃燒。多擋位,可供選擇爐排速度,以適用不同煤質(zhì),不同煤層厚度。
(3)引,鼓風(fēng)機(jī)處于低速運(yùn)行狀態(tài),排煙溫度大幅度降低,減少環(huán)境污染。有效的降低了噪音。
(4)引,鼓風(fēng)機(jī)處于低速運(yùn)行狀態(tài),有效降低了電能消耗。
(5)低壓供氣后,安全隱患進(jìn)一步減小。
(6)不再頻繁開停鍋爐和調(diào)整節(jié)汽閥,減少了不必要的勞動(dòng)。
(7)引,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量比可以用PLC調(diào)整,確保爐膛負(fù)壓。
引,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)門可以全開,有效地提高了風(fēng)機(jī)效率。
總之,改造后收到了節(jié)煤15%、節(jié)電35%以上;安全,降低勞動(dòng)強(qiáng)度的較好效果。
根據(jù)西安交通大學(xué)車得福 劉銀河先生所著《供熱鍋爐及其系統(tǒng)節(jié)能》一書可知,目前我國供熱鍋爐熱效率為60-70%,比發(fā)達(dá)國家低10-15%,如果我們推廣這項(xiàng)技術(shù),可以使我國的鍋爐熱效率達(dá)到先進(jìn)國家水平。每年可以節(jié)約原煤6000萬噸左右,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益,有利推動(dòng)節(jié)能減排工作。
4 改造實(shí)例
(1)對保定某工業(yè)板紙廠兩噸鍋爐改造出現(xiàn)了以下效果。
過去該廠烘缸使用汽壓0.15-0.27MP,鍋爐輸出汽壓在0.6MP-0.8 MP。用煤量為5.5噸/天。該廠沒有
直接使用蒸汽回收系統(tǒng)。
改造后鍋爐輸出汽壓控制在在0.33MP-0.37 MP,用煤量4.2噸/天。每天可以節(jié)約用煤 1.3噸左右。節(jié)煤率23.6%。以現(xiàn)在煤價(jià)800元/噸計(jì)算,每天可以節(jié)約1000左右元。只節(jié)煤一項(xiàng)一個(gè)月即可收回改造投資。每年如果生產(chǎn)300天,可節(jié)約資金30萬元。用電電流也由過去的40A左右,降為25A左右。節(jié)電率37.5%。每天節(jié)約電費(fèi)90元,一年可節(jié)約2.7萬元。對2噸鍋爐兩項(xiàng)合計(jì)一年可節(jié)約30多萬元。
(2)對保定某紙業(yè)有限公司8噸鍋爐改造出現(xiàn)了以下效果。
改造前,烘缸使用汽壓0.25-0.38MP,鍋爐輸出汽壓0.7MP-0.95 MP。用煤量為20.4噸/天。該廠裝有蒸汽回收系統(tǒng)。
改造后,鍋爐輸出汽壓控制在在0.5MP-0.54 MP,用煤量16.8噸/天。每天可以節(jié)約用煤 3.6噸左右。節(jié)煤率17.6%。煤價(jià)按800元/噸計(jì)算,每天可以節(jié)約2800多元。只節(jié)煤一項(xiàng)一個(gè)月內(nèi)即可收回改造投資。每年如果生產(chǎn)300天,可節(jié)約資金84萬元。用電電流也由過去的120A左右,降為10-70 A左右。節(jié)電率最小可達(dá)41.6%。電費(fèi)以0.5元/KW.H計(jì)算,每天節(jié)約電費(fèi)300元,一年節(jié)約9萬元。對8噸鍋爐兩項(xiàng)合計(jì)一年可節(jié)約90萬元。
從以上兩個(gè)實(shí)例也可以看出,節(jié)能效果對不同的鍋爐和不同的鍋爐運(yùn)行狀況,有所不同。
5 適用范圍
(1)“大馬拉小車”(間歇燒爐)的場合。
(2)“高燒,低用”的場合。
(3)用蒸汽加熱介質(zhì)且要求恒溫的場合。
(4)熱負(fù)載頻繁變動(dòng)的場合。
(5)對已經(jīng)接近滿載(負(fù)荷率85%以上)使用的鍋爐,不宜采用。
由于沒有更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),缺乏理論水平,對鍋爐驅(qū)動(dòng)電路改造后產(chǎn)生的其它好處和副作用還沒有明確的認(rèn)識(shí),有待進(jìn)一步觀察和學(xué)習(xí)。希望和同行交流,更希望得到有關(guān)專家的指導(dǎo)。