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    案例頻道

    變頻器在軋鋼水處理領(lǐng)域的應(yīng)用
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):電梯     領(lǐng)域:機(jī)器人    
    • 點(diǎn)擊數(shù):1332     發(fā)布時(shí)間:2009-09-10 16:32:09
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      摘 要:本文簡單介紹了變頻器在軋鋼水處理水泵電機(jī)的應(yīng)用,并對其節(jié)能原理和實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了分析。

      1:引言

      在鋼鐵生產(chǎn)的過程中,各種資源和能源的消耗都非常大。為了能夠可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,也為了降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,鋼鐵企業(yè)必須尋求一種節(jié)能降耗的新路子。

      隨著變頻器生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟,其價(jià)格也逐漸降至用戶能夠接受的水平。在風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載中,變頻器的應(yīng)用可以明顯的起到節(jié)能目的,在較短時(shí)間內(nèi)可以收回投資成本,因此在鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域尤其風(fēng)機(jī)水泵類的負(fù)載中,變頻器的應(yīng)用也越來越廣泛。

      2: 系統(tǒng)介紹

      2.1工藝及改造方案簡介

      在線材生產(chǎn)過程中,鋼坯經(jīng)加熱爐及初中精軋之后,為了改善成品線材的材料性能,線材進(jìn)入穿水冷卻工藝流程線。

      為了保證各種品種的鋼材都能獲得最佳的冷卻效果,要求從泵站送出的高壓水具有在特定壓力范圍的連續(xù)可調(diào)的特性。

      三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司高速線材二廠穿水冷卻變頻穿水系統(tǒng)的改造,是在原生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,為了更好地完成工藝對穿水冷卻設(shè)備的要求而進(jìn)行的改造項(xiàng)目。在設(shè)備方面,將1#泵2#泵由工頻MCC控制改造為變頻加工頻旁路的方式。

      在自動(dòng)化系統(tǒng)控制方面,在原PLC的基礎(chǔ)上,利用ET-200M站剩余的I/O,電氣商在原控制程序的基礎(chǔ)上,編寫新的控制程序以控制新添設(shè)備并與原程序良好連接,同時(shí)添加相應(yīng)的操作畫面以便操作員的操作。

      在電氣設(shè)備方面,增加兩面變頻柜。

      2.2主要設(shè)備參數(shù)

      電機(jī):型號:Y355M1-6;額定電壓380VAC; 額定電流:342A;額定功率:185KW;額定轉(zhuǎn)速:982r/min。

      變頻器:明電舍VT230SE-200H,配套輸入電抗器、輸出電抗器、濾波器、Profibus_DP適配器等。

      PLC:SIEMENS的S7 414-3DP

      2.3 系統(tǒng)配置

      系統(tǒng)配置如圖1

    圖1:系統(tǒng)配置圖

      PLC通過Profibus-DP對變頻器進(jìn)行控制,上位機(jī)采用WINCC系統(tǒng),PLC和上位機(jī)之間采用以太網(wǎng)通訊。

      2.4 主回路單線圖

      主回路單線圖如圖2:

      2#泵與1#泵的回路完全相同。

    圖2:主回路單線圖

      2.5 控制方式簡單描述

      本變頻系統(tǒng)的控制方式分為:AUTO、MAN、LOCAL。

      首先介紹AUTO控制模式:

      AUTO模式是最常采用的控制模式。

      操作員在WINCC界面上選擇“AUTO”模式,在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下(如主空開已經(jīng)合上、變頻器柜無故障等),操作員按動(dòng)相應(yīng)水泵的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開始運(yùn)行。操作員輸入水壓的設(shè)定值,控制系統(tǒng)以泵出口管線的壓力測量值為反饋進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),并將運(yùn)算的結(jié)果通過Profibus總線送至變頻器執(zhí)行。

      MAN控制模式:

      MAN模式也是常用的控制模式。

      操作員在WINCC界面上選擇“MAN”模式,在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下,操作員按動(dòng)相應(yīng)水泵的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開始運(yùn)行。變頻器的頻率輸出采用開環(huán)調(diào)節(jié)模式,由操作員在畫面上直接對變頻器頻率進(jìn)行設(shè)置。

      LOCAL控制模式:

      LOCAL模式用于調(diào)試或檢修時(shí)的操作。

      在機(jī)旁操作箱上的選擇開關(guān)都位于“機(jī)旁操作”時(shí),在變頻器柜允許動(dòng)作的前提下,操作員按動(dòng)機(jī)旁操作箱的“起動(dòng)”按鈕,則變頻器即開始運(yùn)行。變頻器的頻率輸出固定值的方式,該值可以在變頻器的參數(shù)設(shè)定中調(diào)整。

      另外,在變頻系統(tǒng)故障時(shí),本系統(tǒng)也支持工頻系統(tǒng)的啟動(dòng)和停止。在二次回路中,工頻回路與變頻回路進(jìn)行聯(lián)鎖,在控制程序中,工頻回路和變頻回路也進(jìn)行聯(lián)鎖。

      工頻回路的起動(dòng)和停止無需PLC進(jìn)行處理,僅通過二次回路就可以實(shí)現(xiàn),其操作在機(jī)旁操作箱上完成。

      2.6 程序?qū)崿F(xiàn)

      程序采用STEP 7進(jìn)行編程,語言為STL。

      1:變頻器的起動(dòng)與停止,程序?qū)崿F(xiàn)了不同操作地點(diǎn)對變頻器的操作及設(shè)備間的相互連鎖,運(yùn)算結(jié)果置入PQW并通過Profibus送至變頻器:

      A(

      A "1#SELECT LOCAL"

      A "1#CONVERT START"

      O

      A "1#SELECT REMOTE"

      A "1#CONVERT START(WINCC)"

      )

      A "1#KM1 STATUS"

      A "1#KM2 STATUS"

      AN "1#KM3 STATUS"

      S "MIDDLE DATA 1"

      A(

      A "1#SELECT LOCAL"

      AN "1#CONVERT STOP"

      O

      A "1#SELECT REMOTE"

      A "1#CONVERT STOP(WINCC)"

      O "1#CONVERT FAULT"

      O "1#Q CONVERT FAULT"

      ON "1#SELECT CONVERT"

      )

      R "MIDDLE DATA 1"

      A "MIDDLE DATA 1"

      = M 700.2

      L MW 700

      T PQW 800

      2:PID控制部分,本段程序完成了水壓的自動(dòng)閉環(huán)控制,同時(shí)支撐了手動(dòng)控制的功能。鑒于水泵類負(fù)載在低頻下無法進(jìn)行有效工作,程序?qū)ID的輸出進(jìn)行了限幅處理。在PID塊中添加了“死區(qū)”,可以在保證控制精度的基礎(chǔ)上使變頻器的運(yùn)行更加穩(wěn)定。

      AN "1#AUTO PID"

      = L 0.1

      BLD 103

      CALL "CONT_C" , "1#PID支撐DB"

      COM_RST :=

      MAN_ON :=L0.1

      PVPER_ON:=

      P_SEL :=

      I_SEL :=

      INT_HOLD:=

      I_ITL_ON:=

      D_SEL :=

      CYCLE :=

      SP_INT :="P-SETPOINT"

      PV_IN :=DB33.DBD454

      PV_PER :=

      MAN :="1#MAN-OUT"

      GAIN :=1.000000e-002

      TI :=

      TD :=

      TM_LAG :=

      DEADB_W :=3.000000e+001

      LMN_HLM :=5.000000e+001

      LMN_LLM :=1.500000e+001

      PV_FAC :=

      PV_OFF :=

      LMN_FAC :=

      LMN_OFF :=

      I_ITLVAL:=

      DISV :=

      LMN :=MD520

      LMN_PER :=

      QLMN_HLM:=

      QLMN_LLM:=

      LMN_P :=

      LMN_I :=

      LMN_D :=

      PV :=

      ER :=

      NOP 0

      3:無擾切換的處理,本段程序?qū)崿F(xiàn)了自動(dòng)/手動(dòng)之間的無擾切換,手動(dòng)/自動(dòng)之間的無擾切換PID自己已經(jīng)支持。

      A "1#AUTO PID"

      JNB _002

      L MD 520

      T "1#MAN-OUT"

      _002: NOP 0

      4:頻率設(shè)定值的變換及傳遞,PID的輸出值無法直接送至變頻器,首先應(yīng)進(jìn)行REAL/DWOED之間轉(zhuǎn)換,針對于明電社變頻器來講,需要對頻率給定字進(jìn)行前后字節(jié)倒置,置入PQW,然后通過Profibus將該值送至變頻器。

      A(

      A(

      L MB 552

      T MB 557

      SET

      SAVE

      CLR

      A BR

      )

      JNB _008

      L MB 553

      T MB 556

      SET

      SAVE

      CLR

      _008: A BR

      )

      JNB _009

      L MW 556

      T PQW 806

      _009: NOP 0

      3:使用效果分析

      1:節(jié)能方面

      在改造之前,這兩臺水泵常用工頻接觸器直接起動(dòng),在正常工作時(shí),通常電流為320A左右,改造之后通過變頻控制,在滿足工藝要求壓力的前提下,通常輸出頻率為30HZ,輸出電壓通常為230VAC,輸出電流為200A。

      兩臺水泵是一用一備,正在使用的機(jī)子為不間斷運(yùn)行。

      改造前日耗電量約為5050KWh,電力費(fèi)用為2500元。改造后日耗電量約為1900 KWh,電力費(fèi)用為950元,日平均節(jié)電1550元。

      整個(gè)改造投資約為400000元,這樣就算在9個(gè)月左右僅節(jié)省的電費(fèi)就可以收回整個(gè)改造投資。

      2:機(jī)械設(shè)備損耗方面

      在改造之前,水泵的機(jī)械備件的磨損非常嚴(yán)重,不僅給維護(hù)工人帶來了繁多的工作量,機(jī)械備件費(fèi)用的損耗也是一個(gè)驚人的數(shù)字。

      在改造后使用一年多的情況來看,水泵機(jī)械備件的損耗降低了三分之二以上。

      3:工藝要求方面

      在改造之前,由于水壓是不可控制的,對線材冷卻的效果不很理想,甚至在個(gè)別軋制規(guī)格下已經(jīng)嚴(yán)重的影響了軋鋼生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

      在改造之后,對于各種軋制規(guī)格的產(chǎn)品,冷卻系統(tǒng)都可以完全滿足工藝生產(chǎn)的要求。

      4:結(jié)束語

      系統(tǒng)投入運(yùn)行的一年多來,從運(yùn)行效果來看,被控的水壓能夠良好的跟隨設(shè)定點(diǎn),系統(tǒng)的響應(yīng)速度也能夠完全滿足工藝的要求,同時(shí)節(jié)能效果也非常明顯,并大大延長了水泵自身的使用壽命。

     

     

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