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    DEH手自動切換負(fù)荷擾動分析
    • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:工業(yè)安全     行業(yè):電力    
    • 點(diǎn)擊數(shù):2397     發(fā)布時間:2009-11-18 22:02:43
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    文章對長興發(fā)電有限公司DEH系統(tǒng)作了簡要介紹,并敘述了手自動切換時的負(fù)荷擾動現(xiàn)象。為尋找擾動原因,以文字和邏輯圖形式詳細(xì)分析了DEH負(fù)荷控制時的閥門管理流程和DEH的手自動切換邏輯,結(jié)合歷史趨勢圖,闡明了手自動切換時負(fù)荷擾動的原因,并提出了有效的預(yù)防措施。

       1 概述

        長興發(fā)電有限公司裝機(jī)總?cè)萘?×300MW,其中一期汽輪機(jī)調(diào)節(jié)使用新華公司DEH—Ⅲ型控制系統(tǒng),二期汽輪機(jī)調(diào)節(jié)使用新華公司DEH—Ⅴ型控制系統(tǒng)。二期DEH組態(tài)軟件為XDPS 6.0版本,系統(tǒng)配10塊VPC閥門控制卡,分別控制兩個主汽門、六個高調(diào)門和兩個中調(diào)門。DEH自投產(chǎn)以來一直運(yùn)行穩(wěn)定,但發(fā)生過因更換VPC卡而造成的負(fù)荷擾動現(xiàn)象。

        2 負(fù)荷擾動現(xiàn)象

        2009年2月28日,#4機(jī)單閥運(yùn)行時GV4高調(diào)門 VPC卡所有相關(guān)參數(shù)變壞值,GV4卡件故障報(bào)警,機(jī)組負(fù)荷、EH油壓未變,GV4實(shí)際開度保持,DEH仍保持自動OA方式。由于GV4指令回送值從22%左右跌至0%(為壞值),GV閥門流量指令GVFLOW與各高調(diào)門閥位輸出指令回送平均值的偏差監(jiān)視值FDMTRACK瞬間由0%附近躍升至9.5%。強(qiáng)制GV4輸出指令GV4SPO到“0”但調(diào)門拒動,關(guān)其進(jìn)油截止閥后才關(guān)閉,確認(rèn)VPC卡故障。

       3月2日,退出#4機(jī)組協(xié)調(diào),DEH切為手動TM方式,更換GV4高調(diào)門VPC卡。在恢復(fù)自動OA方式時刻,各高調(diào)門開度中間指令GV1FL5~GV6FL5從65.23%開始下降至54.05%,除GV4外其它5個調(diào)門開度從65.23%關(guān)至54.05%,然后跟隨GV閥門流量指令GVFLOW變化。調(diào)門下關(guān)導(dǎo)致功率由194MW降至174MW,擾動過程約13秒,趨勢如圖三所示。

        3 DEH負(fù)荷控制時的閥門管理流程

              
     
                                   圖1  DEH負(fù)荷控制時的閥門管理流程

        圖1說明了負(fù)荷控制時目標(biāo)值、給定值到各高調(diào)門VPC卡閥位輸出指令GV*SPO的閥門管理流程。圖中只畫出了GV1的閥門管理通道,其余5個調(diào)門完全同GV1。由圖可知:

       LOCAL方式時,各高調(diào)門VPC卡閥位輸出指令跟隨DEH操作員輸入目標(biāo)值TARGET變化。升負(fù)荷速率一般是目標(biāo)值DEMAND和給定值REFDMD的偏差絕對值與操作員輸入升負(fù)荷速率的小選值。

       REMOTE方式時DEH受機(jī)組協(xié)調(diào)控制,固定升負(fù)荷速率為每運(yùn)算周期±0.4,增減指令由DCS負(fù)荷中心發(fā)出。
      
        流量給定值REFIMP4之前為工程量,除以功率系數(shù)后變?yōu)榘俜至俊_^渡到VPC卡閥位輸出指令前,包含流量修正、單多閥切換、手動TM方式跟蹤邏輯、投OA時GV流量有偏差拉平邏輯、閥門試驗(yàn)及閥門特性函數(shù)校正等環(huán)節(jié)。

        掛閘且手動TM時,給定值REFDMD跟蹤根據(jù)六門閥位輸出指令回送值計(jì)算的流量跟蹤值FDMTRKMW,REFDMD又作為其它目標(biāo)值的跟蹤源,保證方式切換無擾。GVFLOW與各高調(diào)門閥位輸出指令回送平均值設(shè)有偏差監(jiān)視,其值為FDMTRACK。

        因此,手自動切換擾動分析需關(guān)注給定值REFDMD跟蹤、TM跟蹤切換及投OA時GV流量偏差拉平等邏輯。

        4  DEH的手自動切換邏輯

        圖二說明了手動TM方式和自動OA方式的切換邏輯,包含了手動到自動切換時調(diào)門實(shí)際輸出指令與跟蹤的流量指令有偏差時的指令拉平邏輯。圖中只畫出了GV1的偏差監(jiān)視及拉平時每運(yùn)算周期增減量計(jì)算邏輯,其余5個調(diào)門完全同GV1。由圖可知:

        任一閥門的VPC卡在自檢正常卻處于手動方式時,立即發(fā)汽機(jī)手動TM信號,表示已有卡件切手動在先。

        “DEH要求手動”REQMAN信號為“1”時,也立即發(fā)汽機(jī)手動TM信號,同時將全部VPC卡件切至手動,表示已檢測到任一主汽門或至少兩個高、中調(diào)門卡件故障。

        檢測到任一主汽門或高、中調(diào)門VPC卡件故障,則發(fā)“請求單閥控制” REQSING信號,如故障時處于多閥方式則開始多到單切換。

        DEH程序連續(xù)檢測每一高調(diào)門VPC卡接收的閥位輸出指令GV*SPO與該閥門流量中間指令GV*FL4經(jīng)閥門特性函數(shù)校正值的偏差。當(dāng)手動到自動切換時,高調(diào)門中如同時存在正偏差和負(fù)偏差,則立即觸發(fā)“投OA時GV流量有偏差拉平邏輯”,TMTOA信號報(bào)警,正偏差的調(diào)門開始關(guān)小,負(fù)偏差的調(diào)門開始開大。只要任一方向偏差消除,或切換延時達(dá)200秒,拉平過程結(jié)束,正式進(jìn)入自動OA方式。

                   
                                           
                                            圖2  DEH的手自動切換邏輯

        5 負(fù)荷擾動原因分析及預(yù)防措施

        在分析了DEH負(fù)荷控制時的閥門管理流程和DEH的手自動切換邏輯后,對照歷史趨勢,可分析負(fù)荷擾動的產(chǎn)生原因,進(jìn)而得出具體的預(yù)防措施。

        5.1 原因分析

        圖3是更換VPC卡時負(fù)荷擾動前后的歷史趨勢。更換前為單閥方式,GV閥門流量指令GVFLOW、閥門流量中間指令GV*FL4(圖中即GV5FL4)、閥門流量中間指令GV*FL5(圖中即GV5FL5)是一致的,都為65.23%,GV閥門流量跟蹤偏差監(jiān)視值FDMTRACK為10.87%。

                     
                           
                               圖3  更換VPC卡時負(fù)荷下跌前后部分歷史趨勢

        鍋爐主控在手動BCMAN及汽機(jī)主控在手動TCMAN信號由“0”變“1”時表示機(jī)組協(xié)調(diào)撤除,當(dāng)GV閥門流量跟蹤偏差監(jiān)視值FDMTRACK由10.87%突變?yōu)椤?”、GVFLOW、GV*FL4(圖中即GV5FL4)從65.23%(即除GV4外調(diào)門的當(dāng)時開度)突變至54.05%,“GV開度與要求的指令有差”信號GVPZERR變“1”,此時表明DEH已由操作員切為TM方式,GV*FL5(圖中即GV5FL5,GV4FL5除外)跟蹤各自閥位輸出指令回送值,曲線保持為一條直線。從圖一“給定值REFDMD跟蹤”邏輯可知,因GV4指令回送值GV4SPOR為“0”,造成六個調(diào)門的指令回送值的計(jì)算平均值比調(diào)門的實(shí)際開度要小,偏小量即GV閥門流量跟蹤偏差監(jiān)視值FDMTRACK。當(dāng)DEH切至手動時,GVFLOW、GV*FL4跟蹤偏小的指令回送平均值,造成FDMTRACK、GVFLOW、GV*FL4突變,三者的變化一致。同時,從圖2“投OA時GV流量有偏差拉平邏輯”可知,因GV*FL4突變及GV4的閥位輸出指令GV4SPO強(qiáng)制為“0”,跟蹤正、負(fù)偏差同時出現(xiàn),導(dǎo)致“GV開度與要求的指令有差”信號GVPZERR變“1”。卡件更換結(jié)束,因GV4SPO仍強(qiáng)制為“0”,則GV4指令回送值GV4SPOR為“0”,“GV                                                                                                         開度與要求的指令有差”信號GVPZERR仍然為“1”。從圖2知,切回自動OA方式時“投OA時GV流量有偏差需拉平”TMTOA信號立即觸發(fā),開始手動到自動的拉平過程,GV1FL5、GV2FL5、GV3FL5、GV5FL5、GV6FL5立即跟隨拉平指令而變化,從65.23%減至54.05%,步長為-0.167%/運(yùn)算周期。由圖3右側(cè)可見,GV5FL5開始下降,跟蹤偏差監(jiān)視值FDMTRACK又從“0”開始上升,其余調(diào)門均開始關(guān)小,功率值MW曲線也開始下滑。當(dāng)關(guān)至54.05%時,拉平邏輯中的GV1、GV2、GV3、GV5、GV6正偏差信號全部消除,GVPZERR信號立即回“0”,拉平過程結(jié)束。從圖3右側(cè)可見,“GV開度與要求的指令有差”GVPZERR曲線由“1”回“0”,表示DEH正式進(jìn)入自動OA方式。此后,GV*FL4、GV*FL5、GV*SPO都將跟隨GVFLOW變化。只有強(qiáng)制GV4SPO值逐漸開啟GV4至GVFLOW值時,跟蹤偏差監(jiān)視值FDMTRACK才會重新回到“0”。“   
                                               
        5.2 預(yù)防措施

        負(fù)荷擾動的關(guān)鍵是拉平過程的觸發(fā),原因有二:一是五門調(diào)節(jié)的實(shí)際開度用于六門指令回送的平均值計(jì)算,使得GVFLOW、GV*FL4跟蹤值偏小,形成調(diào)門跟蹤正偏差;二是GV4的閥位輸出指令GV4SPO強(qiáng)制為“0”,形成調(diào)門跟蹤負(fù)偏差。因此,可采取以下任一措施:

        DEH切手動后,同時將六個調(diào)門指令回送平均值計(jì)算系數(shù)由6改為5,使GV*FL4與GV*FL5相一致,消除跟蹤正偏差,也可將GV4FL4強(qiáng)制為“0”消除跟蹤負(fù)偏差,正或負(fù)偏差消除后拉平邏輯不會觸發(fā)。這樣投入自動后,其余五門開度不會擾動。當(dāng)逐步強(qiáng)制開啟GV4時,其余調(diào)門會自動關(guān)小,六個調(diào)門開度一致時取消對GV4閥位輸出指令GV4SPO的強(qiáng)制。

        更換卡件時,GV4的閥位輸出指令GV4SPO及指令回送值GV4SPOR都強(qiáng)制為“0”,DEH繼續(xù)保持自動單閥方式。由于運(yùn)行中拔VPC卡將發(fā)卡件故障信號,上電瞬間卡件故障信號將復(fù)位,而手動信號會出 “1”,由圖2可知,DEH將聯(lián)鎖進(jìn)入汽機(jī)手動TM方式,因此工作前需強(qiáng)制VPC卡手動信號為“0”,待按卡件reset鍵使手動信號復(fù)位后再取消強(qiáng)制。當(dāng)逐步強(qiáng)制開啟GV4時,其余調(diào)門會自動關(guān)小,六個調(diào)門開度一致時取消對GV4閥位輸出指令GV4SPO的強(qiáng)制。

        6  結(jié)語

        同其它一般調(diào)節(jié)系統(tǒng)相比,DEH系統(tǒng)邏輯復(fù)雜、運(yùn)行穩(wěn)定,平時的強(qiáng)制操作很少,因此有重大操作或檢修時,我們應(yīng)關(guān)注DEH系統(tǒng)的整個管理流程、仔細(xì)研究或模擬各種工況下的無擾切換和聯(lián)鎖保護(hù),制定完善的技術(shù)措施,最大限度滿足穩(wěn)定運(yùn)行要求。

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