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    CC-Link在長治H型鋼自動化系統(tǒng)上的應(yīng)用
    • 企業(yè):CC-Link協(xié)會 中國     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU     行業(yè):冶金    
    • 點(diǎn)擊數(shù):2012     發(fā)布時(shí)間:2009-11-24 23:35:37
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    作者簡介:張乃杰(1973-),男,河北唐山人,大學(xué)本科,技術(shù)工程師,研究方向?yàn)楣I(yè)自動化控制。

        摘  要:本文以長治H型鋼控制系統(tǒng)為例,簡單的介紹CC-Link在冶金行業(yè)軋制生產(chǎn)線上的應(yīng)用,并對CC-Link在系統(tǒng)中的應(yīng)用作了詳細(xì)說明。

        關(guān)鍵詞:CC-Link;H型鋼自控

        Abstract:CC_LINK network proposed by MITSUBISHI electric corporation is a kind of field-bus technology for factory-automatic workshop monitoring and data communication and control among field devices.It can supply distributed digital control and field communication for field devices and workshop monitoring,which makes a feasible solution to total plant automation and field device intellectualization.Rapidity and reliability of communication network is key in metallurgical automation system.By taking Changzhi H-beam automation system as one example,this paper introduces the application of CC_LINK network and MITSUBISHI CC_LINK network  in the metallurgical rolling line.

       Key words:MITSUBISHI CC_LINK network;H-beam automation

        隨著我國現(xiàn)代化建設(shè)的飛速發(fā)展,H型鋼在大型建筑、廠房、橋梁建設(shè)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,H型鋼生產(chǎn)線也越來越被冶金企業(yè)所關(guān)注,目前我國共有11條H型鋼生產(chǎn)線,分布于馬鋼、萊鋼、攀鋼、包鋼、日照、津西鋼廠等大型鋼廠。作為一種綠色建筑鋼材,未來幾年我國的H型鋼需求量必將會得到很大的提高。長治鋼鐵集團(tuán)位于山西省長治市,創(chuàng)建于1947年,是中國共產(chǎn)黨在太行山革命根據(jù)地建設(shè)的第一個鋼鐵企業(yè),經(jīng)過60多年的發(fā)展,現(xiàn)已形成集采礦、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋材、水泥制造、工程建設(shè)、鍛壓機(jī)械制造、房地產(chǎn)開發(fā)于一體,鋼鐵生產(chǎn)能力達(dá)360萬噸的大型國有企業(yè)。由北京北京高威科電氣技術(shù)有限公司于2007年承建的H型鋼生產(chǎn)線,工程總投資52612萬元,設(shè)計(jì)產(chǎn)量60萬噸/年,機(jī)械設(shè)備總重5346噸,電氣總?cè)萘?8000千瓦,核心設(shè)備由德國西馬克·梅爾公司引進(jìn)。

        1  CC-Link現(xiàn)場總線

        CC-Link是CONTORL&COMMUNICATION LINK的簡稱,是一種國際化,開放式的現(xiàn)場總線,采用了廣播輪詢的傳送方式,最快通訊速度10Mbps,最大連接站點(diǎn)數(shù)量64臺。

        CC-Link現(xiàn)場總線的主要特點(diǎn):

        (1)網(wǎng)絡(luò)可掛接:遠(yuǎn)程I/O站;遠(yuǎn)程設(shè)備站;智能設(shè)備站和本地站等多種控制設(shè)備單元。

        (2)從站脫離

        由于系統(tǒng)采用總線連接方法,即使一個模塊系統(tǒng)因停電而失效,也不會影響和其它正常模塊的通信,而且,對于電纜使用兩個端子排的模塊,可以在數(shù)據(jù)鏈接的時(shí)候更換該模塊。

        (3)備用主站功能

        如果主站因PLC CPU或者電源故障發(fā)生故障,該功能可以通過切換到備用主站(主站的備用站)的辦法繼續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)鏈接。即使在備用主站控制進(jìn)行數(shù)據(jù)鏈接時(shí),主站也可以復(fù)位到在線,準(zhǔn)備在備用主站宕機(jī)的時(shí)候啟用。

        (4)既可采用專用三芯屏蔽電纜,也可以通過中繼器使用光纖實(shí)現(xiàn)高速遠(yuǎn)距離的連接。

        (5)連接方式靈活,原則上采用多點(diǎn)連接,也可實(shí)現(xiàn)T型分支連接。

        2
      長治H型鋼生產(chǎn)線的方案

        H型鋼軋制生產(chǎn)線主要由:1臺步進(jìn)式加熱爐、1臺可逆式二輥粗軋機(jī)、三機(jī)架萬能式精軋機(jī)組、熱鋸機(jī)組、步進(jìn)冷床、矯直設(shè)備、冷鋸機(jī)組及堆垛設(shè)備組成。工藝流程如下:

        連鑄坯→鋼坯清理→稱重→上料臺架→上料輥道→入爐口→加熱→出爐→高壓水除鱗→開坯機(jī)可逆軋制→熱鋸切頭尾→萬能軋機(jī)可逆軋制→熱鋸切頭尾及倍尺分段→上冷床冷卻→下冷床矯直→編組臺編組→冷鋸定尺鋸切→檢查臺檢查→碼垛機(jī)收集→打捆機(jī)包裝→稱重→掛標(biāo)牌→成品入庫。

        軋線中除主體設(shè)備軋機(jī)外,輥道電機(jī)等輔傳動系統(tǒng)和液壓潤滑系統(tǒng)比重最大,針對于此,本系統(tǒng)底層采用CC-Link現(xiàn)場總線,進(jìn)行液壓潤滑站PLC控制器及各輔傳動裝置FR-A700變頻器間的數(shù)據(jù)交換與通訊,供電方式全部采用直流母線供電,輔傳動裝置與主PLC用CC-Link相連。CC-Link有極高的傳輸速率,多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。主PLC與各輔傳動系統(tǒng)之間的設(shè)定值、指令和數(shù)據(jù)均通過PLC的CC-Link網(wǎng)絡(luò)接口進(jìn)行傳送,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制,系統(tǒng)響應(yīng)速度快;在操作臺和現(xiàn)場設(shè)有CC-Link遠(yuǎn)程I/O站,也通過CC-Link網(wǎng)絡(luò)化分布式控制。PLC系統(tǒng)配有多條CC-Link網(wǎng)絡(luò),把各區(qū)輔傳動系統(tǒng)及遠(yuǎn)程操作部分分段組網(wǎng),在提高系統(tǒng)響應(yīng)速度的同時(shí),也增加了系統(tǒng)的安全可靠性。

        該網(wǎng)絡(luò)的主要特點(diǎn):

        (1)網(wǎng)絡(luò)總站點(diǎn)數(shù)量可靈活設(shè)定;

        (2)網(wǎng)絡(luò)的通信速率為2.5Mbps;

        (3)網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議:CC-Link;

        (4)每臺聯(lián)網(wǎng)的PLC均裝有一塊網(wǎng)絡(luò)接口模塊,輔傳動裝置設(shè)CC-Link選項(xiàng)卡;

        (5)PLC與輔傳動間的各種控制信號和狀態(tài)信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)。

        整個H型鋼生產(chǎn)線包含三菱FR-A700變頻器114臺,2臺FR-F740-630K變頻器,31臺FR-V540變頻器,分別作為輥道運(yùn)輸和輔助液壓系統(tǒng),14個FX2NCPU分別用于液壓站、稀油潤滑站及其操作臺和現(xiàn)場操作箱等控制。另外還設(shè)有CC-Link遠(yuǎn)程I/O站9個用作現(xiàn)場操作箱,8臺主CPU選擇Q25HCPU。如圖1所示。



    圖1  系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)配置示意圖
     
        通過CC-Link連接最大的從站數(shù)量為64個,原則上采用多點(diǎn)連接方式,或使用中繼器采用T型分支連接,同時(shí)通訊距離和傳輸速度直接關(guān)聯(lián),具體見表1。


    表1
    通訊速度 
    156Kpbs 
    625Kpbs
    2.5Mpbs 
    5Mpbs 
    10Mpbs 
    傳輸距離 1200m 900m 400m 160m 100m
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         現(xiàn)場應(yīng)用中的體會:

        (1)有關(guān)CC-Link網(wǎng)絡(luò)布線的問題

        首先電纜選擇,最好選用專用電纜才能保證通訊質(zhì)量,CC-Link網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的T型分支處理必須選擇中繼模塊或者盡量避免出現(xiàn)T型分支,否則通訊不穩(wěn)定。

        (2)通訊速度的選擇,在應(yīng)用中由于現(xiàn)場環(huán)境的不確定在滿足使用要求的前提下,不要設(shè)置得過高。如必須快速通訊,最好通過增加主站模塊來縮短通訊距離,來提高速度。Q25HCPU最多能安裝4塊主站模塊QJ61BT11。

        (3)終端電阻的使用,電纜兩端的終端電阻是用來減輕終端部分的信號反射,阻止信號干擾的,必須適用于電纜相配的終端電阻。

        3
      結(jié)束語

        這種基于現(xiàn)場總線基礎(chǔ)上的控制方案,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)得到簡化。從設(shè)計(jì)、安裝、投運(yùn)到正常生產(chǎn)運(yùn)行及其檢修維護(hù),都體現(xiàn)出該控制系統(tǒng)的優(yōu)越性,主要表現(xiàn)在:第一,節(jié)省硬件數(shù)量與投資;第二,節(jié)省安裝費(fèi)用;第三,節(jié)省維護(hù)開銷;第四,用戶具有高度的系統(tǒng)集成主動權(quán);第五,提高了系統(tǒng)的準(zhǔn)確性與可靠性。第六,減少操作維護(hù)人員,方便調(diào)度指揮,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。總之,CC-Link現(xiàn)場總線的成功應(yīng)用,不僅降低成本,簡化控制系統(tǒng)的配置,而且提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,尤其是其靈活全面的故障診斷能力及網(wǎng)絡(luò)通訊能力,方便了施工、調(diào)試和維護(hù),使系統(tǒng)綜合運(yùn)行成本大幅減少,系統(tǒng)性能大幅度提高。生產(chǎn)線自2007年底投產(chǎn)以來運(yùn)行穩(wěn)定、性能可靠,并順利達(dá)產(chǎn),得到了用戶的高度評價(jià),為H型鋼廠的順利投產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)保障。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]Q系列CC-Link網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)用戶參考手冊SH(NA)-080237C-A.

        [2]三菱通用變頻器A700使用手冊.

        [3]三菱通用變頻器內(nèi)直選件FR-A7NC使用手冊.

                    
                                                                         ——轉(zhuǎn)自《自動化博覽》

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