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    案例頻道

    煤礦提升機的變頻改造
        引言:

        寧夏回族自治區(qū)寧煤集團高閘煤礦主井絞車,擔(dān)負著整礦提煤、運料的繁重工作,一旦出現(xiàn)故障,就將影響整礦的生產(chǎn)。因此設(shè)備的正常運行起著至關(guān)重要的作用。該井為單鉤運行,坡度為45°,坡長為300米。原采用280KW/380V繞線電機串電阻調(diào)速,用交流接觸器實現(xiàn)速度段切換。形成了低速降壓啟動、檔位切換加速、全速運行、檔位切換減速、低速降壓停車的工作過程。

        但是,在運行中存在明顯的缺點,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

        1、在料車空車下放時,電機的轉(zhuǎn)速超過了同步轉(zhuǎn)速,電機處于發(fā)電狀態(tài),由于沒有處理環(huán)節(jié),大量的無功能量消耗在轉(zhuǎn)差電阻上,致使電機能耗增加,不但浪費大量的電能,而且使電機銅損、鐵損增加,增大了電機的維修費用。從現(xiàn)場情況看,下放時電機電流與提升時基本相同,都在500A左右,相當(dāng)于電機的額定電流,而空載時電機電流大約應(yīng)在額定電流的60%左右,從這點看,應(yīng)有30%左右的無功能量消耗,使用電量增加。

        2、原控制系統(tǒng)采用繞線電機轉(zhuǎn)子串電阻的方式進行調(diào)速,存在以下缺點:

        (1)大量的電能消耗在轉(zhuǎn)差電阻上,造成了嚴(yán)重的能源浪費,同時電阻器的安裝需要占用很大的空間。

        (2)控制系統(tǒng)復(fù)雜,導(dǎo)致系統(tǒng)的故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機碳刷容易損壞,維護工作量很大,直接影響了生產(chǎn)效率。

        (3)低速和爬行階段需要依靠制動閘皮摩擦滾筒實現(xiàn)速度控制,特別是在負載發(fā)生變化時,很難實現(xiàn)恒減速控制,導(dǎo)致調(diào)速不連續(xù)、速度控制性能較差。

        (4)啟動和換檔沖擊電流大,造成了很大的機械沖擊,導(dǎo)致電機的使用壽命大大降低,而且極容易出現(xiàn)“掉道”現(xiàn)象。
     
        (5)自動化程度不高,增加了開采成本,影響了產(chǎn)量。

        (6)低電壓和低速段的啟動力矩小,機械特性比較軟,帶負載能力差,無法實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩提升。

        針對以上這些問題,煤礦決定對原系統(tǒng)進行改造。根據(jù)當(dāng)今科技的發(fā)展,采用技術(shù)含量較高的變頻調(diào)速,替代原來的繞線電機串電阻調(diào)速,是較理想的方案。變頻調(diào)速實現(xiàn)了電機的軟啟動、軟停車,連續(xù)平滑調(diào)速,特別是帶能量回饋的四象限運行變頻器,可以將電機在發(fā)電狀態(tài)下的再生電能回送電網(wǎng),降低了無功能耗,可節(jié)約大量的電能。

        一、變頻控制方案

        1.變頻控制的特點

        (1)變頻系統(tǒng)甩掉了原電控調(diào)速用的交流接觸器及調(diào)速電阻,提高了系統(tǒng)的可靠性,改善了操作人員的工作環(huán)境。
     
        (2)實現(xiàn)了低頻低壓的軟起動和軟停止,使運行更加平穩(wěn),機械沖擊小。

        (3)啟動及加速過程沖擊電流小,加速過程中最大啟動電流不超過1.3倍的額定電流,提升機在重載下從低速平穩(wěn)無級平滑地升至最高速,也沒有大電流出現(xiàn),大大地減小了對電網(wǎng)的沖擊。

        (4)增加了直流制動功能,使重車停車時更加平穩(wěn)。

        (5)轉(zhuǎn)矩補償達到規(guī)范要求,重車啟動正常。

        (6)節(jié)能效果顯著。據(jù)實測,在低速段節(jié)能明顯,一般可達到20%左右。采用回饋制動,節(jié)能效果越明顯。

        (7)采用變頻控制后,原繞線式電機轉(zhuǎn)子短接,在電機維護方面,避免了轉(zhuǎn)子炭刷的燒損及維護。

        (8)采用芯片統(tǒng)一控制和 PLC 外端電路接口相結(jié)合,使調(diào)速系統(tǒng)具有很高的可靠性,增加了系統(tǒng)的抗干擾能力,同時利用 PLC 強大的控制功能實現(xiàn)靈活的控制方式。

        (9)機內(nèi)帶有回饋單元,回饋能量可直接輸給電網(wǎng),且不受回饋能量大小的限制,適應(yīng)范圍廣,節(jié)能效果明顯,系統(tǒng)可以實現(xiàn)四象限運行。

        (10)安全保護功能齊全,除了過壓、欠壓、過載、過熱、短路等自身保護外,還設(shè)有外圍控制的連鎖保護,包括制動閘信號與正、反轉(zhuǎn)信號的連鎖,變頻器故障信號與系統(tǒng)安全回路的連鎖,機內(nèi)備有自動減速程序等。
     
        2 .方案的確定

        設(shè)計時,因絞車系統(tǒng)一般都滿負荷運行,而且要求起動力矩大,因此根據(jù)電機的容量(380/280KW),負載的要求,變頻器一般應(yīng)大出一個規(guī)格,因此采用山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD—BP32—315T型號(315KW/380V)的具有四象限運行的提升機專用變頻器,為防止變頻器故障時耽誤生產(chǎn),保證生產(chǎn)的連續(xù)性,采用原系統(tǒng)與變頻器共存的方式,原系統(tǒng)作為變頻器的備用,在變頻器故障或檢修時投入生產(chǎn),以保證生產(chǎn)的連續(xù)性,不耽誤生產(chǎn)。

        3.系統(tǒng)的組成

        控制系統(tǒng)由一臺電控柜(由礦方提供)控制整個系統(tǒng)的啟、停;380V/315KW的礦用提升機變頻器及遠距離控制裝置組成。系統(tǒng)的控制信號及保護裝置仍采用原控制系統(tǒng),機械抱閘等仍采用,變頻器只作為一個調(diào)速裝置使用。

        4.控制原理

        控制核心為山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP32-315T型礦用提升機專用變頻器,利用其原控制系統(tǒng)與變頻提升機系統(tǒng)對接對絞車進行起、停、加減速及機械抱閘系統(tǒng)的控制,同時用變頻器調(diào)節(jié)頻率,使絞車電機的轉(zhuǎn)速得到控制。遠控盒顯示其運行頻率和正反轉(zhuǎn)、速度段等信息。

        5、系統(tǒng)組成如圖1所示。
     
        二.變頻調(diào)速的原理

        主回路工作過程:三相交流電經(jīng)整流濾波成直流電為逆變提供電源,逆變的功能是將整流后的直流電轉(zhuǎn)化為調(diào)頻調(diào)壓的交流電去驅(qū)動電機,電能轉(zhuǎn)換機械能,實現(xiàn)提升;當(dāng)電機有高速減速或單鉤絞車下放時,負載由于存在慣性,電機的實際轉(zhuǎn)速會超過它的同步轉(zhuǎn)速,機械能轉(zhuǎn)化為電能,電機變成發(fā)電機,放出的交流電經(jīng)逆變部分的續(xù)流二極管整流使母線電壓升高,直接危及功率器件,必須把這部分能量釋放掉,于是我們做了回饋和剎車單元對這部分能量進行處理,一部分送往電網(wǎng),一部分通過電阻消耗掉。

        2.控制回路

        采用芯片統(tǒng)一控制和 PLC 外端電路接口相結(jié)合,使調(diào)速系統(tǒng)具有很高的可靠性,同時利用 PLC 強大的控制能力實現(xiàn)靈活的控制方式和電氣隔離。

        3.接口電路 

        輸入:故障輸入、自動減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、松閘信號、母線過壓1、內(nèi)部保護、母線過壓2、五個檔位、急停、模擬輸入+A 、+B

        輸出:

        (1).去微機板的信號 : 地、正/反、松閘、運行、急停、外控電壓輸入

        (2)指示信號 : 故障指示、上升指示、下降指示、減速指示、檔位指示

        4.回饋能量的處理

        作為提升類變頻器,最根本的問題是對回饋能量的處理。由于負載在下放重物、快速減速及急停時,會有較大的能量回送給變頻器。因此本變頻器系統(tǒng)采用了能耗制動、回饋制動技術(shù),有效地解決了此類問題。尤其是回饋制動,將能量直接回送電網(wǎng),不但保證了設(shè)備的安全運行,而且節(jié)約了電能,使再生能量回收利用。

        5.變頻器為典型的交-直-交電壓源型變頻器,其功率模塊為進口的西門子新型IGBT器件,采用16位全數(shù)字單片機控制技術(shù),可以實現(xiàn)交流電動機大范圍內(nèi)的無級平滑調(diào)速,在運行過程中能隨時檢測電動機的負載情況,自動調(diào)整功率輸出,使電動機始終運行在最佳狀態(tài),節(jié)能效果明顯。
     
        三、應(yīng)用效果

        1. 變頻器礦車下放運行時,采用回饋制動,其再生能量能回收利用,節(jié)能顯著,據(jù)測算,變頻運行時電流在220A,與原來相比,減少了一半。這一方面是變頻器提高了功率因數(shù),一般可提高到0.95以上,降低了無功損耗,使電流指示減少;另一方面有一部分回饋電網(wǎng),回饋電流大約在200A,也降低了運行電流。

        2. 采用變頻控制后,由于設(shè)置直流制動,在運行時油閘全敞開,減輕了原工頻控制下的磨損,油閘只是作為一種輔助設(shè)施,在電機停穩(wěn)后或在急停時快速抱閘用,據(jù)測算,該項損耗大大降低,每年也可節(jié)省2—3萬元。

        3. 原工頻控制采用交流接觸器進行速度段切換,用調(diào)速電阻調(diào)速,而變頻控制則將其全部甩掉,也增加了可靠性,降低設(shè)  備維護費用。

        綜上所述,其綜合經(jīng)濟效益是十分明顯的,從節(jié)能及生產(chǎn)的可靠性而言,其節(jié)約的費用約在30%左右。

        四、結(jié)論

        煤礦提升機應(yīng)用變頻控制,是山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司變頻器開發(fā)方面的一大特色。其產(chǎn)品已在山東、山西、河南、河北、四川、貴州、云南、寧夏、內(nèi)蒙等全國的很多省份的煤礦得到了廣泛的應(yīng)用。在操作方便、運行可靠、改善工人的勞動環(huán)境、節(jié)電顯著等方面都體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。特別是近幾年產(chǎn)品的優(yōu)化升級,一些新技術(shù)(包括PLC)的應(yīng)用,使其可靠性應(yīng)用得到極大的提高。提升機變頻器實現(xiàn)了四象限運行、電能的回饋等新技術(shù),其應(yīng)用前景將會是很廣闊的。

        參考文獻:
     
        1、   杜秀虹 《礦山提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)》2005.10

        2、   李瑞來 何洪臣 韓文昭 《礦山提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)》2000.9

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