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    通過無線技術(shù)改造機械人涂膠站
    • 企業(yè):《自動化博覽》     行業(yè):機械     領(lǐng)域:機器人    
    • 點擊數(shù):2391     發(fā)布時間:2012-01-06 19:04:13
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    本文介紹了PHOENIX公司的無線藍牙模塊在上海大眾涂裝車間機器人上的實際應(yīng)用。通過該模塊已省去了不定期的數(shù)據(jù)線的替換,減少了設(shè)備故障,提升了設(shè)備的開動率,同時也降低了維修工時及設(shè)備維護的備件消耗。

        摘要:本文介紹了PHOENIX公司的無線藍牙模塊在上海大眾涂裝車間機器人上的實際應(yīng)用。通過該模塊已省去了不定期的數(shù)據(jù)線的替換,減少了設(shè)備故障,提升了設(shè)備的開動率,同時也降低了維修工時及設(shè)備維護的備件消耗。

       關(guān)鍵詞:無線藍牙模塊;機器人

       1 DVD涂膠站介紹

       上海大眾一廠油漆車間DVD機械手涂膠站(圖1)是由KUKA機械手和DVD膠水供應(yīng)系統(tǒng)所組成。該工位主要是對白車身油漆報交結(jié)束后即將進入總裝的車身,進行車頂內(nèi)側(cè)粘貼防震紙板的工藝,該紙板可以達到消音降噪的作用。
            
                           
                                              圖1  DVD機械手涂膠站   
      
                            
                                        圖2   機器人臂上抓取工具  

       該工作站的機械手攜帶了一個抓取工具(圖2),用于抓取防震紙板并對其涂膠后送入車身內(nèi)部,將其粘貼于車頂。該工具上安裝攜帶了數(shù)個位置傳感器、電磁閥等。這些位置信號、執(zhí)行信號等均通過3根19芯的電纜連接到機械手底座上的重載接線盒,再從接線盒經(jīng)過地面線槽連接到INTERBUS現(xiàn)場總線的輸入輸出控制模塊(圖3)。
        
                         
                              圖3  連接抓取工具信號的INTERBUS 站 
          
                        
                                     圖4  菲尼克斯電氣無線MUX模塊

       2 改造背景

        在實際生產(chǎn)過程中,機械手為了完成抓取、涂膠以及貼板的整個過程,在每完成一輛車身工藝內(nèi)容的過程中均要數(shù)次的來回運動,姿態(tài)轉(zhuǎn)換大,每天的工作頻率很高。與此同時,安裝在機器人臂上的3根19芯的高柔性電纜則跟隨機械手一起運動。

        經(jīng)過長時間的振動與扭曲,該3根高柔電纜的連接口就出現(xiàn)了不同程度的松動。在生產(chǎn)過程中,時常因接口處連接不牢固,導(dǎo)致工具上的各種信號無法準確與INTERBUS現(xiàn)場總線模塊通訊,因而使設(shè)備出現(xiàn)故障,影響生產(chǎn)的正常進行,該工位已經(jīng)成為一個經(jīng)常造成停機的高故障工位。

       通過調(diào)研,筆者認為使用無線通訊技術(shù)是降低線纜接口故障的最好辦法,而德國菲尼克斯電氣公司最新推出的無線藍牙技術(shù)可以滿足此項需求,且在德國大眾、奔馳有過成功應(yīng)用,菲尼克斯電氣公司的無線藍牙MUX產(chǎn)品,使用簡單,無須做任何設(shè)定,甚至不用修改原PLC程序。該產(chǎn)品可以使用無線藍牙傳輸技術(shù)在室內(nèi)100米的距離之間實現(xiàn)點對點的數(shù)字和模擬信號的傳輸。

       3 方案設(shè)計

       經(jīng)過仔細閱讀菲尼克斯電氣無線MUX的技術(shù)資料,發(fā)現(xiàn)一對無線MUX可以實現(xiàn)16個數(shù)字信號和2個模擬信號的雙向傳輸,因而可以取代至少1根信號電纜。該模塊支持IEEE802.15.1藍牙標準的1.2版本,運行于國際認可的2.4G免費頻段,運行在該頻段,不僅不會與附近的任何WLAN802.11.a/b/g網(wǎng)絡(luò)發(fā)生干擾,而且2.4G頻段是遠離工廠自動化中常用的變頻、弧焊等各種不同設(shè)備的工作頻段和諧波頻段,與此同時,使用跳頻擴頻技術(shù)的藍牙通訊協(xié)議保證了通訊的實時性,使系統(tǒng)抗干擾、穩(wěn)定可靠。

        經(jīng)過對現(xiàn)場DVD機械手涂膠站連接到抓取工具上的3根19芯電纜的各種信號進行分析研究,發(fā)現(xiàn)該3根電纜總共傳輸了輸入、輸出信號共計48個,因而需要用兩對無線MUX進行替代。HHHH總體方案確定后,項目小組成員分析了現(xiàn)場的情況,并確定了無線MUX的安裝與替換位置。方案一是將現(xiàn)場所有輸入感應(yīng)開關(guān)的信號直接連接到無線模塊的各個輸入端,而無線模塊的輸出信號則直接傳輸電磁閥;另外一側(cè)無線模塊安裝在機械人底座的重載接線盒處(圖5),這樣就可以取代抓取工具到機械手底座之間的高柔性電纜。
        
                        
                                     圖5  機械人底座電纜的連接 
              
                       
                                     圖6  工具上原電纜的連接


        方案二,從位于機器人臂端的抓取工具上的3根電纜接口處進行接線替代,通過在抓取工具上3個19針接口(圖6),做硬接線到過渡端子,再連接到無線模塊上。而無線MUX的另一側(cè)模塊則直接連接到現(xiàn)場INTERBUS模塊上,這樣就替換掉從機械手抓取工具到機器人底座的高柔性電纜,及機器人底座連接到INTERBUS站之間的信號電纜。

        對電氣圖紙和現(xiàn)場的電纜布線情況進行分析,發(fā)現(xiàn)方案一將在抓取工具上增加許多連接線,因每個傳感器都需要供電電源,且在機械手底座處無另一側(cè)模塊的安裝位置。最終小組成員決定采取第二種方案。

        4 準備工作
              
                      
                             圖7  抓手工具上接線盒的接線分布圖 

        首先,小組成員根據(jù)設(shè)計圖紙和線纜分布情況分析了線纜接口底座的接線原理,如圖7所示。

       在該接線盒上,6號為電源負,19號為電源正,12號為接地,一個接線盒連接了16個信號端,而外部線纜連接為:6號接負,12號接電源正。
      
        接下來統(tǒng)計并測量了3根19芯電纜的各個線纜的信號連接情況,如圖8所示。
     
                       
                           圖8  三束19芯線纜的線束分布  

       XS112線纜連接了8個輸入輸出信號,XS114電纜連接了16個輸入信號,而XS116則連接了16個輸出信號。線纜信號測量分配完成后,對無線模塊的輸入輸出點也做了合理的分布,如圖9所示。
     
                       
                                圖9 機械手抓取工具上無線模塊的I/O分布

                          
                                      圖10 INTERBUS 模塊端無線MUX模塊的I/O分布

       數(shù)據(jù)信號的分布完成后,接下來將完成所有硬件方面的制作。首先制作3根19芯的電纜插接頭,如圖11所示。

       然后進行機械手工具端的無線MUX的安裝與接線(圖12)、INTERBUS總線端的無線MUX的安裝與接線,方案設(shè)計完成和基本硬件安裝完成后,接下來就是現(xiàn)場的安裝及調(diào)試。

        5 現(xiàn)場安裝與測試

       經(jīng)過安排,小組成員在停產(chǎn)期間對DVD機械手涂膠站的現(xiàn)場進行了改造,將無線MUX模塊替代了原來的3根19芯電纜,并將interbus端的輸入輸出端與無線模塊進行了連接。

       兩端的無線模塊安裝完成后,經(jīng)過多次測試,各類信號的傳輸完全正常。在機械手的整個運動過程中,抓取工具上的3個19針的插件口不再存在受到電纜的扭曲而出現(xiàn)松動的隱患。
     
                         
                                 圖11 改造后的3根19芯電纜接線  

                          
                                   圖12 機械手端的無線模塊

       6 結(jié)語

       改造前,該線纜接口經(jīng)常松動,并且導(dǎo)致19針線纜接頭處部分線纜斷裂,嚴重影響生產(chǎn)。同時,維修人員更換該電纜的工作量非常大,需要進行接頭的焊接、線纜穿管等工作。經(jīng)過這次改造,DVD機械手涂膠站因線纜松動導(dǎo)致信號不正確的故障已經(jīng)完全消除,取消了可能的線纜更換工作量,各個信號的狀態(tài)清楚直觀,便于維修人員維修維護。

       目前該機器人無線改造安全無故障運行已超過2年,通過此項目證明了這種無線通訊方式很可靠,應(yīng)用在機器人涂膠,搬運過程中可以充分發(fā)揮無線的優(yōu)勢,方案的性價比很高,為生產(chǎn)、維修部門降低了資金成本和時間成本。

       圖11 改造后的3根19芯電纜接線

       圖12 機械手端的無線模塊

       曹偉(1977-)

       男,本科,中級工程師,現(xiàn)就職于上海大眾汽車有限公司,主要研究方向為電氣自動化、生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)、編程與通訊。   

       摘自《自動化博覽》2012年十二期

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