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    為何更看重工程化驗(yàn)證項(xiàng)目

    我國(guó)是稀土儲(chǔ)貯及生產(chǎn)大國(guó),在稀土的開采過(guò)程及開采后,往往會(huì)產(chǎn)生一種主要成分是無(wú)機(jī)氨氮的礦山廢水。該廢水的氨氮濃度不高,只有100 mg/L左右,但水量很大。這些山間的礦區(qū),不少是水源的上游,容易引起水源的氨氮污染。

    若采用常規(guī)的硝化反硝化,硝化段要投加大量的堿度,將廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸根,然后再投加大量的碳源,通過(guò)厭氧反硝化,將硝酸根轉(zhuǎn)化為氮?dú)舛摮4斯に囅趸瘯r(shí)曝氣不僅需要消耗大量的電源,反硝化還需要投加大量的碳源,處理水量也比較大,給當(dāng)?shù)卣畮?lái)較重的財(cái)政負(fù)擔(dān)。

    在各種脫氮的工藝中,生化法是比較便宜的脫氮技術(shù)。而最節(jié)能低碳的生物脫氮工藝是厭氧氨氧化,如果礦山廢水采用此新工藝,電耗費(fèi)用能從0.5元降到0.3元,堿度的成本也能從1元降到0.5元。這種低碳節(jié)能的處理工藝有非常好的應(yīng)用前景。

    對(duì)于低濃度氨氮的厭氧氨氧化處理,目前世界上成功工業(yè)化運(yùn)行的實(shí)例很少,其中最困難的工藝步驟就是低濃度氨氮的穩(wěn)定亞硝化。為了解決此難題,我們團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室嘗試了不少方法。

    兩年前,我們發(fā)現(xiàn)50mg/L的氨氮也能穩(wěn)定亞硝化,且反復(fù)驗(yàn)證,證明它的可靠性。其間,我們團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了20多篇論文,申請(qǐng)的10多項(xiàng)發(fā)明專利中已有4項(xiàng)獲得授權(quán)。

    今年,我們團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)了國(guó)家自然科學(xué)基金,希望開展需求牽引型的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,探尋低濃度氨氮的穩(wěn)定亞硝化機(jī)理,從而解決這個(gè)世界難題。

    我們多次從廣州前往稀土礦的重點(diǎn)地區(qū)江西贛州,都無(wú)功而返,因?yàn)榈V山稀土氨氮廢水處理的招標(biāo)工作已全部結(jié)束。但只要有點(diǎn)希望,我們都盡量爭(zhēng)取。

    轉(zhuǎn)機(jī)看似偶然,實(shí)則必然。贛州當(dāng)?shù)刈畲蟮囊患噎h(huán)保公司負(fù)責(zé)人是我大學(xué)(合肥工業(yè)大學(xué))的校友。他邀請(qǐng)我去看一看他們的稀土氨氮廢水處理設(shè)施,這正是我一直尋找的將開發(fā)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

    在校友的礦山稀土廢水處理現(xiàn)場(chǎng),我看到了三處現(xiàn)場(chǎng)中試裝置。

    一處是國(guó)內(nèi)某大學(xué)提供的一套MBBR(移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器)的裝置,從原理上看這套裝置仍是硝化—反硝化的工藝,只不過(guò)添加了填料、膜分離,從而可以減少占地,提高一些處理效率,但并不具有大規(guī)模節(jié)省碳源節(jié)省能耗的低碳節(jié)能的效果,且裝置已處于停止運(yùn)行狀態(tài)。另一處是一個(gè)集裝箱式的中試裝置,上面寫著部分亞硝化—厭氧氨氧化脫氮裝置,研發(fā)單位是國(guó)內(nèi)一家知名公司的安全環(huán)保技術(shù)研究院。從技術(shù)原理上看他們的思路與我們大致相似,也想通過(guò)厭氧氨氧化這一低碳節(jié)能的新工藝來(lái)解決氨氮污染問(wèn)題。由于這套裝置不讓參觀,我立即問(wèn)陪同參觀的廢水處理廠經(jīng)理,獲知這套中試裝置已在這里做了近兩年的試驗(yàn),好像還沒(méi)有取得最終令人滿意的結(jié)果。最后一處是一個(gè)不銹鋼反應(yīng)桶裝置,反應(yīng)裝置外沒(méi)有任何文字和圖形說(shuō)明。

    如果稀土礦山低濃度的氨氮廢水采用厭氧氨氧化的技術(shù),一噸水能省2元左右的實(shí)際運(yùn)行硬成本,對(duì)于日處理幾萬(wàn)噸的大型廢水處理設(shè)施來(lái)講,還是很有吸引力的。因此,校友同意并支持我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)也做一套工業(yè)化驗(yàn)證系統(tǒng),每天日處理200噸。該工業(yè)化驗(yàn)證系統(tǒng)成功運(yùn)行后,它的運(yùn)行成本、處理效果,以及工藝的可靠性、運(yùn)行的穩(wěn)定性都可得到全面的考核和驗(yàn)證,為日后萬(wàn)噸級(jí)、數(shù)萬(wàn)噸級(jí)的大規(guī)模工程化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    這低濃度氨氮的厭氧氨氧化工程化驗(yàn)證項(xiàng)目特別值得重視。我們集中力量完成了紡織行業(yè)液氨絲光廢水的高濃度氨氮厭氧氨氧化處理工程,且在進(jìn)水氨氮濃度在1000~6000 mg/L的濃度范圍,該處理設(shè)施在不投加碳源的條件下,可以成功地將氨氮脫除95%以上。工程上使用了自動(dòng)控制系統(tǒng),能根據(jù)廢水的濃度對(duì)處理系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整,且具有可遠(yuǎn)程通過(guò)手機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)等不少可圈可點(diǎn)的地方,但從技術(shù)上來(lái)講,歐洲在20年前就完成了類似的高濃度氨氮廢水的厭氧氨氧化工程化應(yīng)用。

    我們團(tuán)隊(duì)雖然也改造了兩套垃圾滲濾液的生化系統(tǒng),使用厭氧氨氧化技術(shù)大幅降低垃圾滲濾液生化脫氮的處理成本,但這方法在歐洲已得到大規(guī)模工程化應(yīng)用。學(xué)生告訴我,北歐的不少垃圾滲濾液處理,就是采用厭氧氨氧化脫氮,所以我們也沒(méi)有什么值得驕傲的地方。

    值得一提的是,這低濃度氨氮的稀土采礦廢水則不同,它的處理方法是基于我們首次發(fā)現(xiàn)的低濃度氨氮的穩(wěn)定亞硝化。從已發(fā)表的關(guān)于低濃度氨氮的厭氧氨氧化的研究報(bào)告來(lái)看,大多是中試或工程失敗的原因分析,其核心的問(wèn)題仍是無(wú)法穩(wěn)定亞硝化,即形成的亞硝酸根很容易氧化為硝酸根,而讓系統(tǒng)無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

    若我們建設(shè)的工程驗(yàn)證化項(xiàng)目,能將這低濃度氨氮廢水通過(guò)低碳節(jié)能的方式穩(wěn)定處理運(yùn)行,則理論上不僅是我們最先發(fā)現(xiàn),工程應(yīng)用上我們也是在世界上首次得到大規(guī)模工程化應(yīng)用,其意義是重大的。

    國(guó)家自然科學(xué)基金結(jié)果公布在即,我當(dāng)然想著“雙喜臨門”,既拿到“國(guó)基”,工程化驗(yàn)證項(xiàng)目又能達(dá)到預(yù)期的處理效果。若只能有一喜,我更希望工程化驗(yàn)證項(xiàng)目獲得成功,因?yàn)楣こ袒?yàn)證項(xiàng)目是新技術(shù)能不能真正推廣應(yīng)用的關(guān)鍵,其成果將為低濃度無(wú)機(jī)氨氮廢水處理領(lǐng)域的碳達(dá)峰和碳中和作出貢獻(xiàn)。

    來(lái)源:《中國(guó)科學(xué)報(bào)》