在齊魯石化,“節(jié)能”意識現(xiàn)在已經(jīng)深入人心,成了大家的自覺行動。該公司認真落實科學(xué)發(fā)展觀,按照中國石化綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的要求,不斷加大節(jié)能管理工作力度,走出了一條節(jié)能型的企業(yè)發(fā)展之路。據(jù)統(tǒng)計,今年前十個月,他們制定節(jié)能措施220個,同比節(jié)約能源4.56萬噸標油,節(jié)水達到131萬噸,提前兩個月完成了全年節(jié)能目標,經(jīng)濟運行水平明顯提高。
齊魯石化每年加工原油超過1000萬噸,乙烯85萬噸,是國內(nèi)重要的煉化生產(chǎn)基地。但由于建廠時間長,生產(chǎn)裝置多,裝置新舊程度參差不齊,給企業(yè)節(jié)能帶來較大困難。面對這一情況,中國石化總經(jīng)理助理、齊魯石化總經(jīng)理李安喜要求,“要通過生產(chǎn)優(yōu)化降能耗、要通過指標進步降能耗,要讓節(jié)能成為自覺行為。”
該公司隨即全面開展了“比學(xué)趕幫超”活動,加強節(jié)能技術(shù)攻關(guān)應(yīng)用,積極進行設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造,根除生產(chǎn)現(xiàn)場“跑冒滴漏”,使節(jié)能工作取得實效。
在以“節(jié)能降耗”為主要內(nèi)容的“比學(xué)趕幫超”活動中,該公司設(shè)立了獎懲分明的考核措施,引導(dǎo)崗位職工操作更精細、指標更先進,從而達到降低能耗的目的。腈綸廠周連軍開動腦筋,跟工友們一起,把單體塔操作壓力從常壓改成負壓,減少熱能利用,每小時就能減少蒸汽用量50噸,他們?nèi)珡S今年通過優(yōu)化操作指標進步,降低能耗達到1.43萬噸標油。
除了優(yōu)化生產(chǎn)降能耗,該公司還引導(dǎo)職工,把更多的精力用在消除“跑冒滴漏”上,堵住能耗“出血點”。各生產(chǎn)廠進一步完善“24小時不間斷巡檢制度”,做到裝置現(xiàn)場“時時有人在,事事有人管”。截至目前,共發(fā)現(xiàn)裝置泄露點近千個,都得到了及時處理,能耗明顯降低。
與此同時,該公司還在中國石化的支持下,不斷加大投入,積極進行設(shè)備節(jié)能改造。塑料廠先后對5套主要生產(chǎn)裝置上的150臺機泵進行了變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)改造,完成后每年僅節(jié)電一項就可降低成本90余萬元。橡膠廠也在節(jié)能改造中,對300多臺使用年限長、能耗高的電動機實施更新,用185臺節(jié)能型電動機取而代之,同樣收到良好的節(jié)電效果。
不僅如此,他們還組織發(fā)動專業(yè)技術(shù)人員,找準節(jié)能的瓶頸進行攻關(guān),加快技術(shù)改造步伐,積極采用新工藝、新技術(shù),逐步淘汰能耗物耗高的工藝和技術(shù)。今年他們共組織實施節(jié)能項目11個,投資數(shù)千萬元,每年可節(jié)電920萬千瓦時,節(jié)約蒸汽12萬噸以上。
(本報記者)