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    數(shù)控機(jī)床維修與維護(hù)技術(shù)
    • 作者:董新錄 董浩 賈紅衛(wèi)
    • 點(diǎn)擊數(shù):2839     發(fā)布時(shí)間:2011-01-14 20:08:00
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    隨著數(shù)控機(jī)床在各行業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用日益廣泛,數(shù)控機(jī)床的維護(hù)與維修已成為保障生產(chǎn)、提高效率的關(guān)鍵。本文通過一些具體的故障實(shí)例,來介紹在數(shù)控機(jī)床故障處理方面的一些思路和方法。
    關(guān)鍵詞:

       1 引言

        數(shù)控機(jī)床具有加工精度高、加工質(zhì)量穩(wěn)定可靠、生產(chǎn)效率高、適應(yīng)性強(qiáng)、靈活性好等優(yōu)點(diǎn),在各行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛。但由于它是集機(jī)、電、光、液、氣于一身,同時(shí)又是集強(qiáng)、弱點(diǎn)于一體,數(shù)字控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合的機(jī)電一體化設(shè)備,所以數(shù)控機(jī)床的維修與維護(hù)工作尤為重要,系統(tǒng)中一個(gè)小的故障輕者影響機(jī)床加工精度,重者造成停機(jī),影響生產(chǎn)。

        數(shù)控機(jī)床的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障種類繁多。有些故障是顯性的,通過現(xiàn)場觀察,和一些信號狀態(tài)很容易判斷出來;但有些故障是隱形的,很難發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),所以掌握正確的故障分析診斷方法尤為重要,一旦找到故障點(diǎn),基本上就等于排除了故障。

        2 機(jī)床維護(hù)

        對于數(shù)控機(jī)床,合理的日常維護(hù)措施,可以有效的預(yù)防和降低設(shè)備的故障發(fā)生幾率,保持機(jī)床精度和效率。

        首先,正確的機(jī)床操作很重要,俗話說“七分操作,三分維護(hù)”,在實(shí)際生產(chǎn)中,由于操作不當(dāng)或不正確造成的機(jī)床故障占數(shù)控機(jī)床設(shè)備故障相當(dāng)大的比例。所以,對每臺(tái)機(jī)床的具體性能和加工對象,要制定操作規(guī)程,嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)范操作,避免由于操作原因造成機(jī)床故障。

        其次, 由于數(shù)控機(jī)床是高精度設(shè)備,對工作環(huán)境和工作條件要求也比較高。特別是數(shù)控系統(tǒng),受粉塵、溫度等影響很敏感,很容易出現(xiàn)故障,日常生產(chǎn)中嚴(yán)禁敞開電控柜門工作。另外,要定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修,及時(shí)對出現(xiàn)異常的元件進(jìn)行處理。

        再次, 數(shù)控機(jī)床是機(jī)電一體化設(shè)備,機(jī)械,液壓設(shè)備的工作條件同樣影響數(shù)控機(jī)床的整體精度和工作效率,要嚴(yán)格按照機(jī)床維護(hù)手冊要求的周期對這些設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)。

        3 故障實(shí)例

        在很多資料中總結(jié)了許多數(shù)控機(jī)床故障診斷方法,如:功能程序測試法、參數(shù)檢查法,交換法、備板置換法、隔離法、直觀法、原理分析法等。這些方法都是在日常維護(hù)中總結(jié)出來的,有的能迅速找出故障原因,但是數(shù)控系統(tǒng)的故障出現(xiàn)千變?nèi)f化,有的原因比較復(fù)雜,具體工作中要根據(jù)實(shí)際情況,結(jié)合現(xiàn)場現(xiàn)象進(jìn)行具體分析,判斷故障原因,下面通過幾個(gè)筆者在以往工作中遇到的具體故障處理實(shí)例來進(jìn)行分析。

        故障實(shí)例1 : 在一臺(tái)數(shù)控系統(tǒng)為SIEMENS SINUMERIK 840C的數(shù)控軋輥磨床上出現(xiàn)機(jī)床鑰匙開關(guān)在1位(機(jī)床啟動(dòng))時(shí),狀態(tài)正常;開關(guān)在2位(機(jī)床運(yùn)行)時(shí)立刻出現(xiàn)1360:contaminationmeasuring system axis;和1040:speedsetpoint value warning limit responded故障。根據(jù)故障提示初步判斷是X軸反饋環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,故障點(diǎn)可能存在于編碼器、光柵尺、反饋放大器、插頭及線路、反饋信號接收模板,更換一個(gè)光柵尺,開車仍出現(xiàn)報(bào)警,通過再次檢查發(fā)現(xiàn)光柵尺插頭孔內(nèi)含水份較大,用烘干器進(jìn)行干燥處理,重新安裝試用正常。故障分析,由于插頭內(nèi)部含水,造成反饋信號出現(xiàn)異常,引起系統(tǒng)報(bào)警。

        故障實(shí)例2 : 在一臺(tái)數(shù)控系統(tǒng)為SIEMENS SINUMERIK 840D的數(shù)控軋輥磨床上出現(xiàn)機(jī)床啟動(dòng)正常,當(dāng)運(yùn)行機(jī)床立刻出現(xiàn)PLC停機(jī)故障,報(bào)2000:PLC運(yùn)行信息監(jiān)控;3000:急停報(bào)警;數(shù)控系統(tǒng)NCU模板上PS、PF等亮。分析這是數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障,屬于重故障,所以造成整個(gè)數(shù)控系統(tǒng)急停保護(hù),引起故障范圍包括數(shù)控系統(tǒng)電源異常、模板故障、程序故障等。根據(jù)機(jī)床現(xiàn)場現(xiàn)象,機(jī)床能正常啟動(dòng),排除模板問題,我們拆除PLC相關(guān)的所有I/O信號,發(fā)現(xiàn)能正常啟動(dòng),模擬運(yùn)行。鎖定故障點(diǎn)為I/O點(diǎn),通過逐一檢查發(fā)現(xiàn)頭座分度點(diǎn)一個(gè)接近開關(guān)在運(yùn)行時(shí)造成DC24V電源接地,從而導(dǎo)致PLC停機(jī),更換這個(gè)接近開關(guān)后,重新開車,系統(tǒng)正常。

        故障實(shí)例3:在數(shù)控系統(tǒng)為SIEMENSSINUMERIK 840C的數(shù)控軋輥磨床上出現(xiàn)在磨輥工作中偶爾有X軸、Z軸速度突然變慢,又自動(dòng)恢復(fù)正常速度,無任何報(bào)警信息,而主軸轉(zhuǎn)動(dòng)正常。問題初步判斷是伺服驅(qū)動(dòng)控制部分,因?yàn)槭桥及l(fā)故障,故障點(diǎn)比較隱蔽,分別更換驅(qū)動(dòng)部分的功率模板、位控模板、840C系統(tǒng)電源模塊,隨后又出現(xiàn)此類故障。在一次故障持續(xù)時(shí)間內(nèi),檢查X、Z軸給定只有0.165V,正常值應(yīng)該在3V以上,使能信號正常,判斷問題出在速度給定上,仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)給軸倍率開關(guān)在最高檔時(shí)給定BCD碼的最高2位信號不正常,撥動(dòng)倍率開關(guān)有時(shí)信號不會(huì)變化,始終為00**,輸入碼值錯(cuò)誤,造成速度給定值短時(shí)很小,更換一個(gè)倍率開關(guān),沒再出現(xiàn)過此類故障。

        故障實(shí)例4:在數(shù)控系統(tǒng)為840D的數(shù)控磨床上出現(xiàn)X軸在手動(dòng)模式和自動(dòng)模式下間斷出現(xiàn)有25060:軸1轉(zhuǎn)速設(shè)定限制報(bào)警,NC停止,通道有效狀態(tài)被復(fù)位現(xiàn)象。停車手動(dòng)單試X軸多次,動(dòng)作都正常。這也是一個(gè)偶發(fā)故障,在故障出現(xiàn)過程中從NC診斷菜單下service display/service drive項(xiàng)目中,觀察pos.act.Val.meas.sys.1和pos.act.Val.meas.sys.2的值相差比較大,說明執(zhí)行機(jī)構(gòu)和電機(jī)之間跟隨性較差,機(jī)電不同步。拆除電機(jī),檢查電機(jī)接手連接部分,發(fā)現(xiàn)在接手諧波齒輪后固定軸承套的一個(gè)螺絲松動(dòng),導(dǎo)致軸承有一定的竄動(dòng)量,緊固螺絲,重新安裝,開車后機(jī)床工作正常。

        4 結(jié)語

        在日常數(shù)控機(jī)床故障處理中,應(yīng)該遵循兩條原則,一是充分調(diào)查故障現(xiàn)場,觀察故障現(xiàn)象,掌握第一手材料。通過詢問操作工,查看故障記錄,報(bào)警信息及信號狀態(tài)等,如果條件允許,可以親自操作機(jī)床動(dòng)作,模擬故障出現(xiàn)的過程。二是認(rèn)真分析故障原因,判斷故障點(diǎn)范圍。分析問題一定要全面,當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)某一部分出現(xiàn)故障,故障原因有可能是機(jī)械、液壓或其它地方引起的,而不是數(shù)控系統(tǒng)本身,盡可能把故障原因羅列出來,進(jìn)行篩選,逐一排查,切不可盲目動(dòng)手。

        總之,數(shù)控機(jī)床的故障分析與處理方法很多,故障也千奇百怪,這要求維修與維護(hù)人員要對機(jī)床的機(jī)械、液壓、數(shù)控與電器系統(tǒng),甚至于加工工藝與加工過程都要熟練地掌握和了解,這樣才能更好地分析問題,發(fā)現(xiàn)問題,保障數(shù)控機(jī)床高精度、高效率的工作。

    董新錄
    男,河南安陽人,本科,學(xué)士,電氣工程師。主要研究方向?yàn)閿?shù)控系統(tǒng)。

        摘自《自動(dòng)化博覽》2011年第一期

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